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杏六区东部三次加密井合理挂线方式的摸索

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目程技术 杏六区东部三次加密井合理挂线方式的摸索 李树波 第四采油厂第三油矿六区一队 摘要:为了简化地面工艺流程,节约投 入成本。2007、2008年第三油矿新投产的三 次加密井全部采用挂线和环的方式。这两种 工艺都能节约投产费用和减少无效掺水循环 引起的能量损失。但在近两年现场管理过程 中,发现该工艺存在一些弊端,使量油、热 流量计量油,量油时间较长,捧机影响产量。多 统计的井中挂线距离在10—450m之间,乎均挂线 01m,超过350m的有1011。通过大量的 711井走一条回油管线,即使停机也会影响量油结 长度为1 果,特别是部分新井产量在l0吨以下,当发生泵 数据统计,发现挂线长度不同,回压变化不大,况问题时,量油波动较小,不能及时发现 且三组异常井挂线长度最远的只有177米,距离 针对量油问题采取了多种办法,首先是量 都不远,所以挂线长度不是影响回压的主要因 油组合上,如“停新量老”、“停老量新”、“不停 素。 5.2挂线方式对回压的影响 合量”等组合。其次是量油方式上进行摸索,如 “流量计量油”、“玻璃管量油”、“功图量油” 4口井挂线的全队只有一组,经常出现回压 等方式,但效果都不是很好,需要多种方式组合 高现象,正常生产时平均回压达0.69M Pa,这 关镬阔:挂线合理异常井回压 才能得到准确的结果。 组井挂线最远距离为177米,但总产液较高,达 在量油问题上各种方式的挂线井都存在 196t/d,含水91.2%。 1、问题的提出 1、311挂线的相对较容易管 通过以上分析可以看出,不同的挂线方式 六区一队目前共有8组环井,每组环有311 管理困难的问题,21对回压影响较大,3口、4口挂线经常出现异常 :1挂线的井比较难管理。 井,有l1011挂线井,挂线井主要有3种,最少的 理,但4I式。 洗、掺水等工作受到影响 本.文通过对不同 的工艺进行对比分析,摸索出合理的挂线方 4.热洗效果 2121井走一条回油、掺水管线,最多的411井走一 对这三种挂线方式的热洗效果进行了摸 条回油、掺水管线,由于工艺的特殊性,在生产 运行中出现了与以往不同的状况,在生产管理中 索: 4.1 2口一组的挂线井,一口井倒通热洗流 出现一些影响生产的难题,如量油,热洗,掺水 等。本文通过对挂线井的各项参数进行摸索,找 程时,对另外l口井掺水有影响,但波动不大,在 非热洗井正常掺水情况下,可以保证热洗井达到 出影响挂线井运行的问题。 5m3/h的瞬时水量,洗井压力也可达到规定要 2 异常并状况 井,分析其原因,回压经常升高的3组挂线井都 是因为总产液过高,且回油管线规格最大的只有 中76m/Y/,投产时未更换原管线,管线老化且超 能力运行是这部分井回压高的主要原因。 从生产管理的角度考虑,在冬季,311井和4 口井走一条掺水管线的井,掺水分流现象非常严 重,掺水波动大,经常不掺水冻井,同时311、411  六区一队有53组挂线,共计11011,其中50组 求。统计的l1011井中,未出现蜡卡作业井,检泵 挂线井热洗效果不能达到要求,需要高压热洗。1 投产2121以上的井挂按时,应考虑产液和管线的 是2171挂接的,2组31 1挂接,1组4口挂接。挂线距 时也未发现杆管结蜡现象,热洗效果较好。两1井掺水分流现象较轻。 关系,即使投产时311、411井的产液都不高,但应 离在10—450米之间。 4.2 3口一组的挂线井,一11井倒通热洗流 考虑压裂、换泵、调参等措施致使总产液升高。 2.1 2I:1一组的挂线井平均每组掺水量为 0.8m3/h,平均回压0.38MPa,乎均回油温度 程时,对另外2口井掺水影响较大,波动较大, 6 几点认识 34"C,总产液在10 80t/d(异常井未计算在内), 在保证另外211井的掺水情况下,热洗这口井 综合以上分析,同时依照近两年的实际运 5m3/h,洗井压力只有 行情况,我们得出以下认识: 有一组井偶尔出现回压高现象(X6一D3~142、 的瞬时水量只能达N3.1.0MPa。统计的611井中,未出现蜡卡作业井,但 ①、挂线长度不是影响回压的主要因素,影 X6—31一¥746),其他未出现回压升高现象。  响挂线井回压的主要因素为产液量和管径的匹 2.2 311一组的挂线井平均每组掺水量为 作业时发现有一定程度的结蜡现象,测试发现部J1.6m3/k,平均回压0.55M Pa,平均回油温度 分井有蜡影响功图,热洗效果相对较差,且三口 配。挂线井的总产液过高的时候容易出现回压升 38℃,总产液在50—105t/d,有一组井有时出现 井掺水分流现象较严重,冬季热洗容易掺水波 高现象,在统计的l1011井中生产运行比较稳定  的挂线井的总产液最高在80t/d,同时考虑管线 回压高现象(X6-1一A35、X6 11-646、X6一l1— 动导致冻井。4.3 4151一组的挂线井,一口井倒通热洗流 老化结垢现象,所以管径在中76以下的管线,挂 748),冲洗干线周期为2O天,另外一组回压正常, /d以下最佳。 但掺水波动大,冬季经常冻井。 程时,对另外3口井掺水影响很大,波动较大,在 线后总产液控制在80t2.3 411一组的挂线井平均每组掺水量为 非热洗井正常掺水情况下,热洗井的瞬时水量只 ②、挂线井211井挂接走一条管线相对较好 2.7m3/h,平均回压0.71MPa,平均回油温度 能达到2.5m3/h,洗井压力只有0.8MPa。统计的 管理,生产状况较为正常,很少出现异常井,这 40"C,掺水量和掺水温度过低时经常出现回压高 井中,有2口井在作业时发现结蜡很严重,热洗效 种挂线方式为最佳挂线方式。 ③、不同的挂线方式对热洗影响较大,热洗 现象(X6—30—644、X6-D3-144、X6-21¥747、 果很差,而且四口井掺水分流现象非常严重,特 效果2口挂线最佳,可以达到热洗要求,311挂线 X6—3O一747),冲洗干线周期为l5天。这组井冬季 别是冬季,导通热洗流程后,无法保证其他井的J 掺水,经常出现冻井现象,导致无法进行常规热 热洗效果较差,热洗效果不好;411挂线热洗效  果最差,冬季无法进行常规热洗,需要改变热洗 从生产状况上分析,2口一组的挂线井数最 洗。所有挂线井都只能计量总掺水量,单井掺 方式。 多,但较少出现回压升高现象,411井一组挂线井 水量无法计量,21:1井挂线的相对较好调整,211 ④、采取挂线和环状工艺投产的油井,需要 经常出现回压升高现象,冲洗干线周期较短。 以上挂线井掺水量调整时相互干扰较大,调整 解决量油问题,量油可以采取功图量油和液面 3 量油问题 1挂线优于3。 恢复法。 投产的三次加密油井由于油层自身发育条 难度大。通过以上分析,热洗效果21件差,投产后出现单井产液量低、产气量大、间 1挂线,411挂线最差。211井以上挂线井应采取 经常出现不掺水现象,导致冻井。 歇出油等现象,同时由于挂线井流程特殊性,给 高压热洗车洗井,以保证热洗效果。 量油工作带来一些问题。问题主要集中在量油 5,生产状况分析 5.1挂线长度对回压的影响 方式和准确性上。这类井多口井走一条回油管 首先对挂线长度与回压的关系进行了统讹 线,量油必须停井,同时计量间量油方式多数为 参考文献 【l】《油气储运设计手册》油田设计研究院 l975 3 

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