您好,欢迎来到尚车旅游网。
搜索
您的当前位置:首页高背压+热泵供热技术在300 MW直接空冷机组的应用

高背压+热泵供热技术在300 MW直接空冷机组的应用

来源:尚车旅游网
第6期(总第207期)2017年12月山西电力POWERNo.6(Ser.207)Dec.2017SHANXIELECTRIC高背压+热泵供热技术在300MW直接空冷机组的应用汤国琪袁王建勋

(山西大唐国际临汾热电有限公司,山西临汾043000)摘要院针对汽轮机冷源损失大的问题,通过实施高背压+热泵供热改造,回收利用汽轮机乏汽,将低品位乏汽的热量用以供热,经过试验与实际运行应用,高背压+热泵供热节能效果显著,不仅降低了机组供电煤耗,提高了供热期机组调峰能力,而且增加了机组供热能力,取得了良好的经济与社会效益,对同类型机组供热改造具有借鉴与示范意义。关键词:供热;高背压;热泵;节能中图分类号院TK264

文献标志码院A

文章编号院1671-0320(2017)06-0053-03

0引言

山西大唐国际临汾热电有限公司现装机总容

南城区与东城区的城市供热任务,2014年供热面积为750万m2。为了提高能源利用效率,降低机组能耗,提高机组的供热能力,充分回收利用汽轮机低品位乏汽的热量,2015年临汾热电在原抽汽供热的方式上,实施了高背压垣热泵供热改造。

量2伊300MW,汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的CZK250N300-16.7/538/538/0.4型亚临界、一次中间再热、两缸两排汽、单抽供热直接空冷凝汽式汽轮机;锅炉采用东方锅炉厂生产的DG-1065/18.2-域4型亚临界、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、自然循环汽包燃烟煤型锅炉;发电机采用哈尔滨电机厂生产的QFSN—硅整流励磁发电机。公司内设有热网首站,配置4台热网加热器,5台热网循环水泵,单机额定供热抽汽流量为500t/h,最大供热抽汽流量为550t/h,设计供热面积为1100万m2。1号、2号机组分别于2010年12月、2013年12月投入商业运营,2014年11月开始为临汾市城区供热,承担临汾市

收稿日期:2017-05-03,修回日期:2017-10-16

作者简介:汤国琪(1974),男,河北唐山人,2013年毕业于兰州理工

从事电厂汽机技术管大学热能与动力工程专业,工程师,理工作;

王建勋(1981),男,山西万荣人,2004年毕业于太原理工大学电力系统自动化专业,助理工程师,从事电厂运行管理工作。

1

1.1

高背压+热泵供热改造改造方案

供热背压的选取

因机组为直接空冷供热机组,夏季工况机组

300—2型卧式水氢氢冷却、隐极、自并励静止可控

运行背压为34kPa,考虑直接空冷机组具备高背压运行的特点,故供热背压取34kPa,以此进行高背压供热设计,原有汽轮机不需进行低压缸改造,可降低改造与检修费用。1.2

技术路线

由于供热管网暂不具备大流量供热的条件,将原热网加热器作为尖峰加热器,技术路线采用高背压前置凝汽器垣热泵垣尖峰加热器的供热方式,充分利用汽轮机乏汽的汽化潜热对热网水进行加热,减少机组冷源损失,达到降低机组能耗的目的,同时提升机组的供热能力,提高供热的可靠性。

热网循环水流量5200t/h,回水温度50益,先进入前置凝汽器,回收190t/h乏汽,折合吸收式热泵,利用驱动蒸汽89.27t/h,折合热量120.7MW余热,将热网水加热至70益后;再进入

窑53窑

山西电力2017年第6期将62.4热网MW水,加回热收至乏89汽益81.53;最后t/h,进折入热网合余热首52.8站尖MW峰加,

热器,将热网水加热至110益供出。1.3

改造方案

在机组原有竖直的DN5500乏汽管道上接出1路DN4020管道,设置电动隔离门,再从DN4020乏汽管道上分别引出两路支管,1路乏汽支管DN40201路乏汽接支至管前变置径凝汽为DN2220器,设置的有电管道接动隔至离热门泵;房另并从DN2220的管道引出3路乏汽DN1220的管道,

至3台热泵,设置有电动隔离门。从原热网回水滤网后DN1400管道引出1路热网水管道至前置凝汽器水侧入口,并从前置凝汽器水侧出口接至并联运行的3台热泵,热泵水侧出口管路接至热网循环泵入口母管。高背压垣热泵供热改造前后流程见图1与图2。

再热器

高中压缸

低压缸

五段乏汽抽汽

空冷

热网供水

热网回水

热网加热器

图1高背压垣热泵供热改造前供热流程再热热网器

回水

高中压缸

低压缸

前五置凝段乏汽

汽抽器

空冷岛

热网供水

尖峰加热器

热泵

图2高背压垣热泵供热改造后供热流程54窑

热泵驱动蒸汽管路从五段抽汽供热电动门后管路引出,接至热泵驱动蒸汽入口,该管路设置有减温器。驱动蒸汽减温水从凝结水泵出口母管接出,经减温水泵升压后送至驱动蒸汽减温器。热泵驱动蒸汽疏水先后与溴化锂稀溶液、部分热网水换热后,使驱动蒸汽疏水温度小于80益,直接回收至排汽装置,提高了设备运行的经济性,摒弃了常规的疏水泵设置,简化了系统,降低了电耗。热泵与前置凝汽器的乏汽疏水汇至乏汽疏水母管后返回排汽装置。前置凝汽器与热泵抽真空管路汇至母管后,引至真空泵。1.4

设备配置

增设1台换热面积为6500m2的前置凝汽器冬季用于加热热网回水,回收利用汽轮机乏汽;夏季用于尖峰冷却,降低机组背压。增设3台热泵,每台热泵38MW,热泵设计背压为34kPa,利用五段抽汽作为热泵的驱动蒸汽,回收汽轮机乏汽加热热网水。增设2台减温水泵,用来驱动

蒸汽减温。增设2台真空泵用来前置凝汽器与热泵乏汽系统抽真空。

2高背压+热泵供热改造方案实施

高背压供热改造于2015年7月底开工,利用

机组停运机会,在乏汽主管道引出高背压供热乏汽支管,并安装电动隔离阀及加装堵板,机组运行中经对DN4020乏汽电动隔离门严密性测试,完成了高背压乏汽管道的对接及堵板的拆除工作,确保了改造的顺利实施,11月底工程主体完工。在设备调试阶段出现了以下问题,一是乏汽真空泵抽真空管路积水,经系统排查后,管路设计存

在U型管路,产生积水,影响抽真空系统正常运行,造成乏汽供热系统换热不良,经改造后恢复

正常;二是热泵、前置凝汽器乏汽凝水液位高,乏汽凝水管路存在气阻,乏汽凝水不畅,经对乏汽凝水管路加装抽真空管路,问题得以解决;三是高背压供热投运后,凝结水溶氧偏高,经对系统排查,发现乏汽管道焊口、乏汽疏水流量表管接头存在漏空,通过堵漏,凝结水溶氧恢复正常。在完成相关调试工作后,12月22日投入运行。

3高背压+热泵供热设备性能

化试2016验,分年别11选取月进了行不了同高背背压压下供热的性4个能及工运行况点优

窑2017年12月汤国琪,等:高背压+热泵供热技术在300MW直接空冷机组的应用行了试验,试验数据见表1。

通过试验数据经测算,热泵组在乏汽压力为

表1名称工况1工况2工况3工况4

热泵乏汽疏水流量(/t·h)

-1

所示。热泵组在乏汽压力为26kPa左右运行时,

26kPa左右运行时,制热量达到最大值,如图3

高背压供热性能及运行优化试验数据表热网水流量(/t·h-1)5189.315193.565195.085199.63热泵制热量/MW131.81128.47139.14123.78

前置凝汽器进水温度/℃

44.3544.3644.3844.40热泵COP1.961.921.991.88

前置凝汽器出水温度/℃

71.0168.3664.8055.83修正后热泵COP1.91

热泵热网水出水温度/℃

92.8589.6387.8376.30

前置凝汽器乏汽疏水流量(/t·h)

-1

机组负荷/MW252.68253.66255.06256.39热泵驱动蒸汽制热量/MW67.3466.6269.7965.97

乏汽压力/kPa33.9330.1325.6916.86热泵乏汽制热量/MW64.4761.8569.3557.81

热泵进汽压力/MPa0.290.290.280.28前置凝汽器制热量/MW160.90144.96123.3869.11

热泵驱动蒸汽疏水流量(/t·h-1)

101.0199.93104.6898.96

前置凝汽器所占余热制热量比/%

100.9196.81108.5590.48150

14013012011010015

251.84226.90193.11108.19

54.9653.0247.0035.83

25.69袁139.14

16.86,123.78

20

25

满足热泵组总制热量不低于115MW的设计要求;前置凝汽器制热量为160.90MW,满足前置凝汽器冬季采暖期热负荷逸120MW/台的设计要求;前置凝汽器端差为0.86益,满足前置凝汽器供热端差不大于2益的设计要求;前置凝汽器背压在55%,节能效果明显。

33.93袁131.81

30.13袁128.4730

35

乏汽压力/kPa

图32.121.91.81.71.615

热泵制热量与乏汽压力的关系25.69袁1.99

33.93袁1.96

26kPa以上运行时,其所占余热制热量比为47%耀

16.86袁1.88

20

30.13袁1.92

4结束语

截止2016年底,高背压垣热泵供热系统总体

2530乏汽压力/kPa

35

运行情况良好,前置凝汽器平均端差为1益,热泵平均COP为1.88,通过对机组供热期上煤量统计分析,高背压垣热泵供热投运后机组供电煤耗降低30g/(kW·h)左右,供热期机组调峰能力提升余万m2,取得了良好的经济与社会效益,对同类型机组供热改造具有借鉴与示范意义。

9%,单机供热能力提升42%,增加供热面积300

图4热泵COP与乏汽压力的关系热泵组性能系数COP(coefficientofperformance)达到最高值,如图4所示。

1.8的设计要求;热泵组总制热量为131.81MW,

设计工况下,热泵COP为1.91,满足不小于

ApplicationofHighBackPressureandHeatPumpHeatingTechnology

in300MWDirectAirCoolingUnit

TANGGuoqi,WANGJianxun

(ShanxiLinfenThermalPowerCo.,Ltd.,Linfen,Shanxi

043000,China)

Abstract:Inviewoftheproblemoflargelossofcoldsourceofsteamturbine,throughtheimplementationofhighbackpressureandheatpumpheatingtransformation,wastesteamisrecycledforheatsupply.Aftertrialandpracticalapplication,itsheat-savingefficiencyisobvious,whichnotonlyreducespowerconsumptionoftheunitandimprovesthepeakloadcapacityoftheheatingunit,butalsoincreasestheunitheatingcapacityandhasachievedgoodeconomicandsocialbenefits,providingreferencesforthesametypeofunitswhichneedheatingtransformation.Keywords:heating;highbackpressure;heatpump;energy-saving窑55窑

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- sceh.cn 版权所有

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务