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亭子口水利枢纽工程碾压混凝土施工质量控制

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第39卷第6期 2013年6月 水力发电 亭子13水利枢纽工程碾压混凝土施工质量控制 崔 嵬,熊 杰,李炳涛 (中国水利水电第七工程局有限公司,四川1 成都610081) 摘 要:结合亭子口水利枢纽工程实际情况,在特大碾压仓施工中,优化资源配置,合理组织协调,在混凝土运输、 摊铺、碾压、养生中优化施工工艺,明确并严格执行控制指标,取得了满意的施工控制效果。 关键词:特大仓面;碾压混凝土;浇筑;亭子口水利枢纽工程 On—site Quality Control of Concrete Roller Compaction in Tingzikou Water Control Project CUI Wei,XIONG Jie,LI Bingtao (Sinohydro Bureau 7 Co.,Ltd.,Chengdu 610081,Sichuarb China) Abstract:In view of the actual construction f oTingzikou Water Control Proiect,the extra-large Sul ̄ace concrete roller compaction is adopted.Through resource allocation optimization and reasonable organization and coordination,the construction technologies for concrete transport,paving,roller-compacted and curing are optimized,and the control indicators are clearly defined and stirctly implemented.The construction quality control is satisfactory. Key Words:extra—large surface;RCC;pouring;Tingzikou Water Control Project 中图分类号:TV544.921(271) 文献标识码:A 文章编号:0559—9342(2013)06-0077-03 0引言 1.2原材料控制 对原材料进行严格控制,避免由于骨料级配不 亭子口水利枢纽工程混凝土总方量533.8万m , 碾压混凝土占很大比例,碾压混凝土的质量是大坝 稳定影响混凝土配合比。拌和时应保证充分的拌和 时间,及时检测砂石料含水量,并根据砂石料含水 率的变化。及时调整混凝土配合比。对每班前3盘 安全稳定运行的关键因素。本文以2l~26号坝段 (高程353.00~359.00 rl1)仓面碾压混凝土施工为例, 介绍特大仓面碾压混凝土施工现场质量控制要点。 本仓面积10 730 m2,碾压混凝土R ̄oow。F 。。为 混凝土进行全程跟踪检测,合理调整配合比。 1.3运输 采用自卸汽车运输。左岸拌和系统至仓面运距 为6 km,配置15台13.5 113 自卸汽车和20台12 m。. 自卸汽车,按40 rain 1趟计算,左岸拌和楼配置35 台自卸汽车的保障系数为1_3。右岸拌和楼至左岸缆 6143 1TI ,R90150W 50为33 258 m。。 1施工控制要点 1.1 施工准备 为保证现场施工质量,混凝土浇筑前要做好以 下工作: (1)仓号各道工序验收合格并编制详细的仓面 设计,仓内准确画出分层线和混凝土分区线。 (2)混凝土生产及输送系统、仓内的施工设备 机受料平台及仓面运距分别为5.8 km和8.6 km。常 态混凝土运输按9 m 计算,碾压混凝土按l3.5 in 计算,常态混凝土运输至左岸缆机平台40 rain 1 趟,碾压混凝土运输至仓面1 h 1趟,则常态混凝 土配置4台自卸汽车、碾压混凝土配置1l台自卸汽 车。考虑1.3的保障系数,则右岸拌和系统需配置 20台自卸汽车(常态5台,碾压15台),自卸汽车 (振动碾、平仓机、振捣器、核子密度仪、VC测定 仪等)及喷雾保湿设施均保持良好工况,仓内施工 工具、保温(保湿)及防雨材料准备就绪。 (3)施工指挥人员、现场质量控制人员、试验 检测人员和工人必须全部到位。 收稿日期:2013—04—16 作者简介:崔嵬(1986一),男,重庆人,助理工程师,主要从 事水电工程施工质量管理工作. Water Power VoL 39 No.6囫 水力发电 2013年6月 共配置65台。自卸汽车直接入仓。并且安装遮阳 棚,以应对高温和降雨天气。 1.4卸料与平仓 (1)卸料高度不得大于1.5 m,卸料分条带进 行,其宽度与自卸汽车相近。卸料堆旁出现的分离 骨料由人工或用其他机械将其均匀地摊铺到未碾压 的混凝土上或者砂浆较多处。 (2)采用薄层平仓法平行坝轴线平仓,平仓厚 度由压实厚度决定(压实厚度为30 cm)。 (3)平仓后混凝土表面平整,无凹坑且不允许 向下游倾斜,平整度为±5 em。 1.5碾压 碾压是碾压混凝土施工最重要的环节。碾压混 凝土特别干硬,骨料问阻力很大,仅靠自重不能克 服。在振动作用下骨料虽出现局部液化现象,仍必 须增加压重使骨料在不同位置产生不等的位移。此 时,骨料表面胶凝材料暂时出现分离,封闭的气泡 在连续的振动和碾压下随渗液排除,仓面有时会出 现少量泌水,促使骨料与砂浆进一步密实,达到符 合设计要求的密实度。 碾压采用徐工振动碾压机和LW32F手扶式振动 碾。徐工振动碾压机行走速度1~1.5 km/h,碾压遍 数:无振2遍一有振8遍一无振2遍。碾压机无法 碾压的部位采用手扶式振动碾碾压密实,碾压遍数: 无振2遍一有振32遍一无振2遍。坝体迎水面8~ 15 m范围内,碾压方向必须垂直水流方向,其他部 位也宜垂直水流方向。采用搭接法碾压,条带间搭 接宽度15~20 cm,同一条带分段碾压时,其接头部 位应重叠碾压2-4~3 m(碾压机车身长度)。2条碾 压带问因碾压作业形成的高差。采用有振慢速碾压 I~2遍。仓内安排专人对局部骨料集中的部位进行 分散,及时撒铺碾压混凝土拌和物的细料,以消除 局部大骨料集中形成的麻面,并舀除泌水,做好仓 面养生保温工作。 碾压混凝土从出机至碾压完毕宜在2.0 h内完 成.碾压混凝土的允许层间间隔必须控制在小于混 凝土初凝时间1-2 h以内。 1.6成缝 采用切缝机切割碾压混凝土形成诱导缝,先碾 后切.在碾压完成后进行切缝施工。采用间断切缝, 间距不大于10 ClTI,缝内填充4层彩条布,填充物 顶部距压实面1~2 cm,切缝完毕后用振动碾碾压 1~2遍。 1_7变态混凝土施工 变态混凝土的运输、卸料、摊铺与同高程、同 部位的碾压混凝土施工同时进行。混凝土卸料完成 困WaterPower Vo1.39No.6 后采用小型平仓机配合人工平仓摊铺。混凝土推至 离模板、止水、埋件等细部结构约30 C1TI时,小型 平仓机即停止前进,辅以人工平仓。采用沟槽法加 浆的方式,水泥净浆采用装有计量装置的加浆机或 人工均匀掺入在混凝土沟槽内。水泥净浆掺人碾压 混凝土内l0~15 min后开始振捣.采用 100振捣 器或振捣机将碾压混凝土和水泥净浆的混合物振捣 均匀密实,加浆至振捣完毕控制在40 min内。变态 混凝土施工完成后碾压相邻碾压混凝土,两者搭接 宽度应大于20 cm,并用手扶式振动碾补碾2~3遍。 1.8 养护 施工过程中,为减小高温或大风天气对碾压混 凝土VC值的影响,共配置6台喷雾机、8支冲毛枪 进行仓面喷雾保湿,防止水分散失过快,保持仓面 湿润。 1.9现场质量检测 碾压混凝土施工中,对规定的项目进行检查、 测试并做好记录。碾压混凝土现场施工检测项目和 标准见表1。采用核子密度仪检测压实容重,在现 场测试前,对核子密度仪进行标准计数测量和检验, 检验合格后方可使用。对压实度和平整度进行现场 测定后,及时调整碾压参数,使现场摊铺碾压质量 得到动态控制 表1 碾压混凝土现场施工检测项目和标准 2施工控制难点 由于运输设备较多,加上地方车辆.特大碾压 仓施工主干道成为最繁忙的施工通道。为保证满足 运输强度,必须设置专人进行交通管制。 由于仓面面积大,混凝土方量大,施工人员与 设备较多,施工过程中很容易交叉作业而混乱无序, 必须建立完善的协调、指挥、施工及服务配套机构。 隹 冠,守: 亍 ‘了。LJ,J\个U他三I1上任帔J卫庀匕赝^E.L肌 上E 里 巾U 成立工作组、配备专家顾问,配备施工技术、质量 尽量缩短全部碾压作业完成时间。 特大仓面碾压混凝土施工人员多而杂,素质差 安全、生产调度、安全保卫、设备管理和物资供应 等专业和后勤部门,全面负责施工组织与管理工作, 确保施工有序、协调地进行。 碾压混凝土要达到相应的密实程度、设计强度 次不齐,开仓前对各岗位人员进行必要的质量培训. 加强责任心和质量意识.也是保证现场碾压混凝土 施工质量的充分条件。 和抗渗性,必须使其振动液化,而VC值则表示在 给定振动条件下碾压混凝土液化的临界时间。因此, 3结语 应根据现场天气、碾压泛浆效果等因素及时合理地 通过后期钻孔取芯和压水检查,本仓碾压混凝 土质量取得满意的效果,各项指标均达到设计要求。 因此,在特大碾压仓施工中,优化资源配置,合理 组织协调,对原材料质量进行严格控制,在运输、 摊铺、碾压、养生中优化施工工艺,明确并严格执 行控制指标,可以取得满意的施工控制效果。 调整碾压混凝土VC值(调整为1~3 S),现场实际 和压实度检测表明调整的效果较好,但VC值不宜 调整得过低.容易导致仓内自卸汽车陷车,造成仓 内和入仓口拥堵,降低入仓强度,不能保证层间间 歇时间。 特大碾压仓混凝土施工应根据拌和楼生产能力、 入仓强度、天气、仓内施工设备运行和人员情况, 严格控制碾压工作段长度。本次施工白班定为60 ITI.夜班定为90 1TI,保证了在碾压混凝土初凝前完 成碾压作业.避免破坏碾压混凝土的强度和结构状 态。卸料、平仓和碾压应密切衔接配合,一气呵成, Jl止舢参考文献: [1]袁光裕主编.水利工程施工[M].北京:中国水利水电出版社, 2008. [2]SL 53—94水工碾压混凝土施工规范[S]. (责任编辑.址 止.l址 杨健) (上接第70页) 了优化.整体刚度有所降低,为减小钢衬安装和混 凝土浇筑中发生位移和变形,在钢衬外部加设了地 锚与西22圆钢进行柔性连接,即加设外支撑。按混 凝土多层浇筑的原则,外支撑加固采用逐层浇筑、 逐层加高的方式进行,每浇筑一层混泥土(3 m)预 埋插筋并用圆钢斜拉的方式进行加固。 经过大组后的钢衬现场安装焊缝主要是侧衬面 板的对接焊缝,即立焊。侧板为30。Y形坡口。每节 钢衬对口安装完成并经检验合格后,先进行定位焊 接,定位焊长100 mm,间隔400 mm,选用西3.2 mmJ507焊条,焊接电流1 10~140 A。定位焊完成后 即开始正式焊接,选用西4 mmJ507焊条,焊接电流 在每条钢衬分缝外侧设置200 mm宽补强板,增强 160~200 A.分段退焊。焊接过程采用偶数个电焊工 进行对称施焊,从而达到控制焊接变形的目的。 焊缝受力强度和刚度。钢衬整体安装验收后,交付土建 进行施工。在浇筑钢衬侧壁混凝土时,两侧混凝土均 匀上升,杜绝混凝土浇筑侧压力使钢衬移位和变形。 4.2.5钢衬焊缝检验 所有焊缝在经过外观检查合格后,再由焊缝检测 人员对焊缝进行超声波探伤(UT)和着色检验(eW)。 5综合安装工艺实施效果评价 亭子口水利枢纽工程大坝底孔钢衬共1 325 t. 在焊缝局部探伤时,若发现有不允许缺陷,则在缺 陷方向或在可疑部位做补充探伤,若经补充探伤仍 发现有不允许缺陷。则对该条焊缝进行全部探伤。 安装工期仅50 d。5孔底孔钢衬进、出口段共计10 个工作面同时施工,通过合理的施工规划和精心部 署,及时组织设备、人员,采用先组装后安装的方 4.2.6允许偏差 (1)始装钢衬中心偏差不大于5 mm,里程偏差 不超过±5 mm,相邻钢衬垂直度不超过3 mm。 (2)钢衬安装后,每米范围内的波浪波峰的倾斜度小于1/50。 (3)钢衬安装后,对角线的偏差不大于15 mm,横缝错边量不大于2 mm,对边间歇0~3 mm。 (即弯曲 变形)数不多余2处,波峰问距应不大于400 mm, 式,大大的节约了缆机的吊装时间,不仅满足了钢 衬安装工程总体进度要求,同时为大坝主体混凝土 的浇筑赢得了时间。 钢衬安装经过严格的质量安全检查控制体系, 确保了钢衬安装的质量安全和进度。底孑L钢衬安装 验收单元共计30个,全部一次验收合格,单元合格 率为100%,期中优良单元29个,单元优良率为 96.6%,钢衬安装质量达到了优良水平。 4_2_7 钢衬加固 对底孔钢衬厚度及出口段侧钢衬结构形式进行 (责任编辑焦雪梅) Water Power Vo1.39 No.6固 

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