发也淡备 第27卷 励磁变压器由3台容量为3 300 kVA的 DcB9—33OO/27/3单相干式变压器组成,低压侧 额定电压956 V,采用Y/△接线方式,其高压侧 不经开关直接接在发电机出口封闭母线上。 励磁整流柜采用独有的抽屉式,取消了传统 的交、直流电源刀闸或开关,既减少了刀闸开关 触头接触不良或发热的问题,同时柜体结构紧凑 美观,封闭性好,减少了柜内积尘引起元件故障 的几率。为保证足够的励磁电流,机组采用多个 整流桥并联。整流桥并联支路数的选取原则为 N+1或N+2¨1],N为保证发电机正常励磁的整 流桥组数,即当某一组或几组整流桥故障退出 时,不影响发电机的正常励磁需要。该机组采用 N+2原则,即四组整流柜并联,电流裕量更大。 励磁整流柜运行组数与其控制数值见表1。 表1 励磁整流柜运行参数控制表 晶闸管整流采用三相全控桥式电路,相控方 式,优点是半导体元件承受的电压低,励磁响应 快,调压性能好,励磁变压器利用率高[2]。发电 机正常运行时励磁回路为感性负载,晶闸管控制 角在O。~90。,产生正向电压与正向电流,通过改 变晶闸管的控制角来调整励磁电流的大小,以保 证发电机机端电压恒定。发电机停机时采用逆 变灭磁方式,即将直流励磁回路的能量反送回交 流侧。逆变状态时控制角在9O。~150。,产生负向 电压与正向电流,把励磁电流急速下降到零,有 效地限制了转子回路的过电压。 2励磁调节器 2.1装置的作用和构成 NES5100励磁调节器采用微机作为硬件载 体,通过比较测量反馈值与参考值的误差,计算 出控制电压,经限制环节、转子电压反馈产生晶 闸管的控制角,输出触发脉冲。当机端电压高于 给定值时,增大晶闸管的控制角,减小励磁电流, 使发电机机端电压回到设定值;当机端电压低于 给定值时,减小晶闸管的控制角,增大励磁电流, 维持发电机机端电压为设定值。 A、B通道分别从发电机出口的2号、3号互感 器接人。主要硬件CPU板以系统电源板、模拟量 板、同步电压板、开关量板、脉冲放大板等硬件为支 撑,实现模拟信号采样,并根据采样结果及开关量 输入信号逻辑产生控制脉冲,经逻辑判断程序实现 开关量信号输出、双套切换等核心控制功能。 软件核心为励磁应用程序,包括主流程和控 制调节程序。主流程放置于主任务中,完成励磁 应用程序的初始化以及机组状态的判断等功能; 控制调节程序放置于3.3 ms中断中,控制周期 为3.3 ms,完成所有励磁控制调节功能,确保控 制的快速和精度。 2.2功能特点 2.2.1励磁调节功能 装置在原有电压闭环调节方式( 方式)、励 磁电流闭环调节方式(F(、R方式)基础上,增加了恒 功率因数调节方式,并启用了软起励功能。 AVR调节方式为正常方式,以发电机的机 端电压作为调节变量,维持发电机的机端电压与 电压参考值一致,而电压参考值则主要由增磁命 令或减磁命令进行增减。发电机空载时,电压参 考值变化,使机端电压也随之变化;发电机负载 时,电压参考值变化仍然使发电机电压随之变 化,同时引起发电机无功功率更大范围变化。 FCR调节方式主要在励磁试验时或电压闭 环故障(如PT断线)时使用,以发电机励磁电流 作为调节变量,维持发电机励磁电流与电流参考 值一致,而励磁电流参考值也是由增磁命令或减 磁命令进行增减。 在DCS画面上增加了“恒功率因数”投、退按 钮,实现恒功率因数调节方式。机组正常运行时 以AVR方式运行,发电机起励建压后,各运行方 式相互跟踪。给定调节利用开关量输入信号,控 制AVR给定值的增、减。自动跟踪功能保证了 从AVR模式到FCR模式或恒功率因数模式、A 通道到B通道的平稳切换。 软起励是励磁系统升压方式之一,主要用于 发电机的启动控制。AVR的给定值按照设定的 速度上升,此时AVR相当于一个随动系统。在 起励过程中,与常规起励的开环方式不同,软起 励仍然在进行闭环计算,用于控制的给定值并非 是实际给定值。根据现场实际,定值设为25 。 图2为软起励功能投、退两种情况下发电机零起 升压曲线,当励磁系统接收到开机令后开始起励 升压,机端电压大于25 9/6额定值后,调节器以一 第3期 季兴文:NES5100型励磁调节器在1 000 Mw机组上的应用 个可调整的速度逐步增加给定值,使发电机电压 以小于1 ,甚至更低。因此,软起励不仅可以减 小发电机启动升压时的电压超调,保护绝缘,而 逐渐平稳地上升直到设定值。从试验结果看,软 起励可以在10 S内完成起励,而其电压超调量可 且能有效降低转子电流的冲击。 t/s tls (a)无软起励功能 有软起励功能 图2发电机零起升压曲线 2.2.2限制功能 制曲线,装置即以无功功率作为被调节量之一进 行调节,调节偏差即为运行点至欠励曲线的距离, 增加励磁使发电机运行点回到安全允许区域。欠 大型发电机对限制及保护功能的要求更高。 限制器的目的是给定限制边界,确保在未达到不 稳定区域前予以干预,维护发电机的安全稳定 运行。 限制功能分为以下两种: 励动作时间整定为0.06 S,返回时间1 S。 1 111 1 O00 (1)欠励限制。发电机欠励反映在各个电气 参量中,主要表现为:励磁电流低、进相深度大 75O (容性无功功率大)和定子电流增大。为防止发 电机进人不稳定运行区域或者发电机端部和压 500罨 齿发热等,保证发电机安全运行,针对反映欠励 的主要电气量采取相应的限制手段,用P/Q(有 功功率/无功功率)限制来实现。发电机实际运 行范围比发电机安全运行P/Q限制范围要小得 多,以保持足够的安全裕度。 该发电机经进相试验,综合发电机机端电压、 厂用6 kV、400 V母线电压及功角70。等边界条 件,实测参数后整定的无功欠励曲线为五点折线, Q,(MV‘A) 图3 1 000 MW机组欠励限制P/Q曲线图 (2)过励磁限制。发电机过励磁主要表现 为:励磁电流高、无功功率过负荷和定子过电流, 为保证发电机安全运行,针对反映过励磁的主要 电气量的限制手段有:励磁过流限制、无功功率 过励限制、瞬时强励限制和V/f(电压/频率) 限制。 用五个无功功率值对应五个有功功率水平来设定 限制曲线,见图3。图中OABCDE围成的区域为 进相允许范围。发电机正常运行到达P/Q曲线 图ABCDE边界时,欠励限制动作过程为:装置实 励磁过流限制主要用来防止转子回路过热。 当系统电压较低时,发电机输出无功过大,发电 机励磁电流超过其最大允许长期连续运行电流, 必须对励磁电流进行限制,防止长时过流导致过 时检测发电机有功功率和无功功率,根据点与直 线位置计算,判断实际允许点离欠励限制曲线的 远近(模值)和内外(符号),当运行点越过欠励限 热损坏发电机励磁绕组。励磁过流限制动作过 发电没备 第27卷 程为:当励磁电流超过励磁电流过流反时限启动 值时,装置进行热量累积计算,当热容量超过磁 场绕组允许热容量时,限制动作,将发电机励磁 电流调节至长期运行允许值。当励磁电流低于 启动值后,装置计算其冷却速度及剩余热量,如 果剩余热量仍然大于零时,励磁电流再次超过启 动电流时,则迅速动作限制。 无功功率过励限制。装置实时检测发电机 有功功率和无功功率,根据点与直线位置计算, 判断实际运行点离过励限制曲线的远近(模值) 和内外(符号),当运行点越过过励限制曲线进入 过励区域,限制即启动计时,延时时间到后,装置 即以无功功率作为被调节量,调节偏差即为运行 点至过励曲线的距离,从而保证发电机运行点回 到安全运行区域内。过励动作时间整定为25 S, 返回时间5 s。 在NES5100调节器中,励磁过电流限制通 过P/Q限制来实现。发电机过励区域比发电机 允许安全范围小得多,即实际的无功功率过励限 制曲线比过励允许曲线低。该厂无功功率过励 曲线为五点折线,见图4。图4中OABCDE围成 的区域为实际运行允许范围,外部为过励范围。 1 11l l O00 700 藿 30o 0 Q/(MV’A1 图4 l O00 MW机组过励限制P/Q曲线图 瞬时强励限制即强励顶值限制,其作用是防 止在调节过程中发电机转子电流瞬时超过允许 的强励顶值。瞬时强励限制与前述无功及过流 限制不同点是:定值是强励允许值,不是长期允 许值;动作是瞬时的,不是按发热积累考虑的。 该机组实际整定值为2倍转子电流值。 V/f限制。发电机运行时,发电机端电压与频 率的比值有一个安全工作范围,当V/f比值超过 安全范围时,容易导致发电机及主变过激磁和过热 现象;因此,当 ,比值超出安全范围时,必须限制 发电机端电压幅值,控制发电机端电压随发电机频 率变化而变化,维持V/f比值在安全范围内。该 厂V/f限制定值取1.06为安全运行范围。 3存在问题及改进情况 3.1各励磁整流柜间均流系数的改进 机组投运后,4台励磁整流柜均流系数较低, 主要原因是电源为中间进线方式,远端的1、4号励 磁整流柜因距离远、导体交流阻抗过大导致电流 小,中间的2、3号柜电流大。在对2、3号柜交流输 入回路增加均流磁环后,人为增加了其交流阻抗。 经采取均流措施调节后,使各支路阻抗平衡,均流 效果改善明显。改进前后各柜电流对比见表2。 表2增加均流环前后各励磁整流柜 电流分布实测值对比 3.2远方建压失败的处理 在机组投运初期,2台机组分别出现过1次发 电机开机时远方建压失败的情况,经检查:起励电 源正常,励磁系统各交直流电源及脉冲电源均投 入正常,发电机转子回路、励磁系统一、二次回路及 发电机PT回路均正常。后对励磁调节装置进行 断电重启,再升压时远方起励建压正常,2号机组 则远方仍无法建压,后采用就地手动建压方式升 压开机。故障原因是DCS与励磁调节装置建压回 路通信不畅,经处理后上述故障未重复出现。 4 结语 NES5100型微机励磁调节装置随机组投运一 年来,其运行稳定,工作可靠,调节平稳,功能齐 全,操作简单,机组多次停机时励磁调节器均成功 实现了逆变灭磁,性能良好,确保了发电机转子回 路免受过电压的冲击,是目前较理想的微机励磁 调节装置,其在1 000 Mw机组上的成功应用,提 高了大机组的稳定性,特别是在目前电网容量大、 单机容量不断增大的情况下,也大大提高了电力 系统整体的安全运行水平和供电可靠性。 参考文献: E13樊俊,陈忠,涂光瑜.同步发电机半导体励磁原理及应用 EM].北京:水利电力出版社,1991. [2]宋志明,李洪战.电气设备与运行FM].北京:中国电力出版 社,2008.