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高效撞击式天然气脱水装置应用中问题的探讨

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鱼竺 四 高效撞击式天然气脱水装置应用中问题的探讨 口江 旭 江成明 (大庆油田有限责任公司第三采油厂,黑龙江大庆1 631 1 3) 摘要:各种类型的天然气干燥器逐步取代老式光管干燥器。探讨了某联转油站安装的高效撞击式天然气脱水装置在实际应用 中暴露的各种问题,提出了解决措施。通过现场数据进行深入的分析,为油田天然气脱水装置的改进提供参考价值。 关键词:天然气脱水 目前油田生产生活用气大部分仍为 湿气,主要依靠天然气脱水装置实现初步 脱水【l】。由于老式光管天然气脱水装置 (以下简称干燥器)相关技术参数,人工回 收污水和轻烃,既不安全又污染环境,存在 安全隐患问题,影响正常的生产运行。针对 某联转油站应用高效撞击式天然气脱水装 置在运行中暴露的各种问题,进行细致的分 析,并提出解决措施,为今后天然气脱水装 置改造和更换提供重要指导作用。 一、工作原理 (1)原理。主要利用碰撞分离的原理, 即天然气遇到障碍改变流动方向和速度, 气体中的液滴不断在障碍面内聚集,液滴 在表面张力作用和气流的不断接触下,细小 液滴逐步聚集成大液滴,靠重力沉降下来。 同时该装置还利用了冷凝脱水原理。当环 境温度降低到天然气中水蒸气达到饱和而 结露时的温度即露点时,天然气中的水蒸气 凝结为水珠而脱出。该装置在脱水罐外连 接了辅助的冷凝管,冷凝脱出的水与撞击产 生的水一起通过泵输送到三合一来线, 实现脱水无外排的目的。 (2)技术参数。设备型号:TS2008A-2; 处理量:20000mVd;工作方式:连续;容器流 阻:<O.005MPa;设计温度:.40 ̄60℃;回收 泵排量:33.3L/min;回收电机功率: 380V/2kW ̄4kW:工作压力:0.4MPa;设 计压力:0.6MPa;试验压力:0.72MPa;工 作温度:30—80℃;装置重量:3100kg。 二、某联转油站现状 某联转油站原名SB五号站,于1985 年6月投产,1997年6月扩建改造。主要 担负某队北部过渡带蒸汽驱共计1 1 1口 油井(其中某队71口,蒸汽驱40口)的掺 水、洗井和油气初加工任务。设计规模为 7200m3/d,实际外输液量5400 m3/d。外输 天然气冬季4000Nm3/d,夏季43000 Nm3/d;本站自耗天然气冬季11000 Nm ,夏季1 100 Nm3/d。该站天然气流程 如下。高效撞击式天然气脱水装置到目前 投产近10个月,脱水效果差,处理量不 够,目前该站为确保正常生产,减少放空, 点炉运行。井间来液.井间来液一二级分 离器.除油器。干燥器.外输至北五联 (本站加热炉用气、小队点食堂用气)。 三、效果分析 该装置自2008年12月2日投产后, 生产参数发生变化。统计表明,投产后1 1 天出现外输气量减少,气压升高的憋压现 象,同时加热炉燃气管线和小队点食堂天 然气管线也出现冻堵,期间厂家对燃气管 线采取了保温措施,确保了燃气管线的运 行正常,但外输气仍然冻堵,我矿紧急调 运200kg甲醇进行解堵,但效果不明显, 于l8日再次向外输气管线中加入400kg 甲醇,气量逐步恢复正常。一直持续到 2009年1月24日,站内再次出现了憋压 和外输气量减少的现象。分析认为该联转 油站于2006年更换了外输气管线,由于 实际施工中无法达到与外输线同沟 铺设,且更换的管线为黄夹克保温管,无 法建立有效温度场,再加上该装置脱水效 果不好,大量液体进入外输气管线造成了 冻堵。从冷凝液量来看,该装置投产后平 均每三天对干燥器进行一次排液,每次排 液量0.5m3。而老式光管干燥器三天的排 液量平均达到2.16 。可见该装置在实 际使用中达不到很好的脱水效果。2009 年8月某矿对某站天然气外输管线进行 通球,由于外输气管线中存在大量的液 体,整个扫线过程进展缓慢,历经一周时 间,扫出大量天然气脱出水,证明该装置 运行中达不到天然气脱水要求。 四、脱水效果影响因素 (1)设备处理量不够。该装置设计处 理量为20000Nm3/d。而某联转油站在流 程上自耗气和外输气均需要通过脱水装 置处理,该站产气量最高达到23000 Nm 。目前北部过渡带蒸汽驱投产后,该 站最高外输气量已经达到了43000 Nm3/d,远远超出了该装置的处理能力,使 得该装置达不到设计的脱水效果。 (2)装置冷凝管缺陷。①分离方式不 合理。该装置以碰撞分离为主,冷凝分离 为辅。而碰撞分离只能实现天然气饱和水 蒸气的初步分离,天然气中不饱和水蒸气 需要冷凝进一步分离。该装置虽然也具有 冷凝流程,但存在行程短的弊端,且该干 燥器仅为一级冷凝,气体在大流量下很难 达到冷凝脱水效果。相比之下,老式光管 干燥器为两级冷凝,脱水效果要好于该装 置。②冷凝管行程短。该装置冷凝管长度仅 有23m,而老式干燥器冷凝管长度达到了 540m。虽然该装置冷凝管管径达到 159mm,但经计算该冷凝管外表面积仅是 老式光管干燥器外表面积的7.3 o/0,这样老 式光管干燥器在气体通过能够达到充分冷 凝脱水效果。因此,该装置在冷凝脱水方面 效果要远远低于老式光管干燥器。 G)脱水罐内始终存液影响脱水效果。 该装置一级脱水罐内共分为4个部分。由于 天然气湿气中含有饱和蒸汽和不饱和蒸汽, 当天然气进入分离器后,饱和蒸汽的动量较 大,不易改变方向,当它撞击到中心反应筒 l时,可聚积成较大的液流,集聚到中心反 应筒内,使得一部分气液得到初步分离,分 离出的液体进入存液室2,当存液室灌满 后,溢出2室通过排水孔进入回收水室3; 与此同时从碰撞分离室分离出的气体通过 出气孔进入集气室4。在这一过程中,我们 可以发现排水的水流方向与天然气出气方 向是一致的,这就必然导致刚分离出的液体 被天然气部分带走,且装置投产后,存液室 2中始终处于满罐运行,使整个装置湿度增 加,达不到脱水的效果。同样的道理,当气体 进入冷凝管后,冷凝液回到回收水室3,在 回收水室中设定了自控程序,即当回收水室 内的液位达到500mm时自动启泵回收,但 最低收至1 50mm时停泵,而液位要达到 500mm,在夏季需要4.5天时间,冬季也要 1—2天时间,这样在回收水室内湿度同样很 大,而整个装置出气口与回收水室相连。这 是该装置脱水效果不好的又一个因素。 五、结束语 该装置实现了自控功能,减轻了工人 的劳动强度:实际使用中达不到脱水效果, 如果单纯供自耗气使用,减少处理量,并做 好燃气管线的保温措施,可以保证燃气的正 常运行,但外输气要具备直接外输流程并有 一定的温度场确保不冻堵;装置本身需要进 一步改进方可用于外输气的处理;整套装置 不适合目前北十九联转油站的生产需要,建 议更换或进行相应的工艺改造。◆ 参考文献: [1】陈涛平,胡靖邦.石油工程【M].北京:石油 工业出版社,2000. 蕾理观察‘2010年1月 l  1

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