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废水站实习总结

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废水站实习总结

一个月的废水站实习经验,让我对水处理从零开始,得到了初步了解。如:水处理环节所使用的药剂及作用;水处理的工艺流程;污水排放基本指标等。

作为一个污水处理人员,一定要具有细心、负责的工作态度,必须严格按照规章制度去操作,净化好每一方水源。水,乃生命之源,我们必须尽自己最大的努力去做好每一件处理工作,为环境做出贡献。

一个月的废水站生活,我学到了很多关于水处理的知识,也总结了不少。从懵懵懂懂去摸索。通过观察,记录,找出最适宜絮凝的PH值;絮凝效果不好,通过实验找出原因去解决。下面就废水站工作做出一个基本总结:

综合废水处理分为四个方面:加药系统由四个加药罐(PAC、PAM、消泡剂、碱液、脱稳剂)及相应计量泵组成;凝聚系统由1#反应池、2#反应池、絮凝池组成;沉降系统由沉降池、污泥池及压滤机组成;过滤系统由水质调节池及两个过滤塔组成。操作方面如下: 1、 加药

须打开药罐搅拌机,防止加药过程中药剂沉降,在罐底堆积,难以溶解。打开加水阀,在罐内液面高于药罐一半时,加入药剂,分多次加入,保证溶质与溶剂混合均匀(其中,PAM药剂加入时必须细心,最好沿着加水口缓慢加入,以防药剂聚集沉降。早上开机加入PAM后,用手触摸感觉粘度,因为经过长时间停止搅拌,溶质部分可能沉淀至罐底,聚集难以再次溶于溶剂,进而影响药液浓度)。

加入危险药剂时必须佩带防护工具,以防片碱、双氧水飞溅伤人。 2、 开机

开机前需检查设备,加满药剂方能开机。检查沉淀池,有足够沉降距离,否则必须抽泥,降低泥层,保证沉降距离。

开机首先打开加药罐搅拌机、反应池搅拌机,使药液和反应池内溶液搅拌均匀,然后打开药液计量泵,检查各加药口加药情况,最后打开提升泵将污水打入反应池进行污水处理。

当过滤泵启动时,必须第一时间观察排污口水质,PH为6~9且清澈见底方能排放。否则切换阀门,将水排回地下水池,查找原因。 3、 日常巡查

巡查以勤为本,两次巡查时间间隔不能过长,巡查必须细心,观察每一个可能出问题的环节。

每次巡查从监控房出发,检查PH计读数,观察排污口水质,清澈见底无浑浊;然后检查沉淀池出水口,出水要求清、亮、无色。水质调节池泡沫少且不堆积,消泡剂加入管有药液流出;随后观察沉淀池,池内要求能看见地步泥层,无大量浑浊,底部不涌泥,泥层沿池底向四周流动且泥层必须低于一定高度,保证沉降距离。

最重要的是絮凝池,絮凝池正常基本可以保证整个处理的正常运行。絮凝池要求池内悬浊物凝聚成花,无大量细小颗粒,凝花成小拇指尖大小较为适宜。用手触摸絮凝池PAM加药管液,有足够的粘度。检查PAC,NaOH,脱稳剂是否正常加药。

然后检查各加药罐,罐内药液是否充足,定量时间内罐内药液减少是否正常。

最后检查各PH表度数, 保证每个环节都有一个较为适宜的PH度数(其中最适宜絮凝PH为表度数8.5以上,正常絮凝PH为8.1~8.2,由于探头可能附着污垢,影响度数)。 4、 故障及处理方法

下面列举我所遇到的故障及处理方法。

① 排污口水质浑浊,但沉淀池出水水质正常,清澈。

分析原因:过滤塔内部污泥堆积过多,导致过滤液体浑浊。 解决方法:对过滤塔进行反冲洗及正冲洗。

② 沉淀池出水口排水浑浊,颜色深,但絮凝池一切正常。

分析原因:沉淀池泥层过高,没有足够的沉降高度。 解决方案:停机打开泥泵抽泥,降低泥层。

③ 絮凝池凝聚效果差,或无凝花,沉淀池翻滚,池内液体浑浊。

分析原因一:PH不适宜,2#反应池PH表度数过低,但不自动加药。 解决方法:将NaOH加药泵切换至手动挡加药,使PH达到最适宜数值。 分析原因二:PAM浓度不够(关闭提升泵,只打开PAM计量泵,短时间内恢复正常)。 解决方法:加大PAM罐溶质量。

分析原因三:PAC浓度不够(关闭提升泵,只打开PAM计量泵,长时间后凝华恢复正常)。PAC-聚氯化铝在碱性条件下,与氢氧根离子水解生成Al(OH)3,Al(OH)3具有聚沉效果,在PAM作用下凝花,缺少PAC,凝花效果差)。 解决方法:加大PAC浓度到适宜量。

分析原因四:由于管路堵塞,导致脱稳剂量不够。 解决方法:清洗脱稳剂管道过滤器。

当出现任何故障到底排污口水质不佳时,必须首先切换排水阀门,将水液排回地下水池。待处理完毕,水况好,方能排放。 5、 抽泥及过滤罐正反洗

① 抽泥

抽泥前停机半小时,使沉淀池清水尽量流到水质调节池,减少抽泥工作量。打开泥泵出口阀门,缓慢同时打开两个泥泵气阀,严禁一次性全部打开,高气压冲坏泥泵。当泥层较低时停止抽泥,缓慢同时关闭两个气阀,然后关闭泥泵出口阀门。抽泥结束后半小时以上方可开机,保证充足时间使池内浑浊物沉淀。抽泥后开机,可能出现短时间沉淀池出水浑浊,并迅速恢复正常。 ② 过滤罐正反洗

在正常运行情况下,切换过滤罐出水口阀门,使水排回地下水池。打开反冲洗出口阀门、进水阀门,关闭其他阀门,反冲洗15分钟。反冲洗结束后,依次打开正冲洗出口阀门、进口阀门,关闭反冲洗阀门,正冲洗10分钟。待水质较佳后,切换过滤罐出水阀门,使水流至排污口排放(正冲洗阀门和正常运行阀门一致)。

关于电镀废水及中水回用部分,由于开机时间短,操作不够多,只有一个初步的了解,希望有机会得到更加深入的了解。

电镀废水处理项目由两个流化床、一个Fenton反应池、凝聚系统、沉降系统组成,所用药剂为:PAC、PAM、铁粉、片碱、双氧水。

流程为:提升泵将电镀废水由废水聚集箱打入第一个流化床底部,在流化气源及铁粉作用下,溢流到第二个流化床,然后溢流到fenton反应池,在适宜的条件下反应,溢流到絮凝系统,在由池底流入沉降系统。最后处理后的清水流入地下水池,与综合废水一起再处理。

中水回用项目,主要由超滤系统及反渗透组成。中水回用开机较少,认识比较差,只知道大概组成,希望在这一方面得到深入。

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