鎏 鱼篁堡兰坚兰 snebe—gua yu Ga za。 发电机转子接地保护跳闸故障的分析与处理 康伟 (湛江中粤能源有限公司,广东湛江525000) 摘要:结合中粤电厂2×600 MW设备继电保护运行状况,介绍了某次发电机转子接地保护动作发生时的故障检查与分析方法,并 给出改进和预防措施,为以后的安全运行提供了合理建议。 关键词:发电机;接地保护;故障 0引言 火力发电厂由于锅炉、汽机、发电机之间流程1二艺结合紧 密,各类事故时有发生。本文以中粤电厂某次600 MW发电机 转子接地保护跳闸故障的分析与处理为例,介绍了利用事故顺 序系统及计算机的数据记录功能寻找事故发生原因并解决故 障的过程。事实证明,利用事故顺序系统及计算机的数据记录 功能,能够有效地找出事故发生的原因,并进一步制定出正确 合理的事故处理方案,从根本上减少和杜绝同类事故的再次发 生,保证机组的安全运行。 1 中粤电厂发电机继电保护配置情况 中粤电厂配置2台600 MW发电机组,以发电机一变压器 单元接线接至厂内500 kV配电装置,发电机出口不装设断路 器。发电机变压器组采用M系列保护,其中发电机保护采 用美国贝克威茨(BECKwITH)M3425A、M3410装置,主变保 护采用M3311装置,高压厂用变压器采用M3311、M3410装 置,励磁变保护采用M3310装置。非电量采样装置为CSR22B。 2保护系统运行与故障情况 2.1发电机故障过程 2Ol3 06—26T16:55,撑2机组有功482 MW,无功8O Mvar, 投入AGC运行,转子电流2 898 A、电压267 V,正对地电压 123 V.负对地电压一139 V。500 kVI、Ⅱ母,调港甲、乙线,第 一、二串开关正常合环运行。 2Ol3—06—26T17:06,集控室#2机组I)( S发“群2机励磁系 统一一点接地跳闸”信号,#2发电机跳闸,大联锁动作汽机跳闸, 锅炉MFT。机组跳闸首出为发电机跳闸,6.9M集控楼继保室 ≠}2发变组保护1、r屏M3425A保护装置发64F转子接地保护 out4动作m口,≠}2发电机故障录波器启动录波,报文显示转子 一点接地保护动作时问17:O6:38.8,动作值4.97 kQ。 2_2故障现场检查情况 (1)跳闸后将≠}2发变组保护Ⅳ屏的M3425A保护装置定 值与定值单核对,检查定值正确一致。 (2)保护动作前转子正对地电压和负对地电压没有突变。 (3)检查≠f 2发电机故障录波装置波形:舟2发电机的机端 i相电压、j相电流,励磁变低压侧三相电流,转子电压、电流 没有发生突变。 (4)检查 2发电机保护装嚣录波图:≠}2发电机的机端电 压、电流没有发生突变。 (5)查看保护装置动作事件纪录,转子一点接地动作时在 转子励磁回路上测量转子绕组与地之间的绝缘电阻为 4.97 kQ 82 (6)检查≠}2发变组保护Ⅳ屏的M3425A保护装置情况:检 查转子接地保护装置内部元器件无异味,焊接牢固可靠,保护 装置外回接线正确可靠无松动。使用滑线变阻器进行模拟接 地试验。在转子回路的直流母排上分别进行正、负直流母排绝 缘试验,试验结果:报警值为15 kn,延时5 S出口;跳闸值为 5 kn,延时3 S出口。转子接地保护装置试验结果与保护定检 投运定值相同,无异常。 (7)检查发电机转子接地保护在大轴汽端的接线,检查转 子励磁碳刷和大轴接地碳刷。 (8)转子绝缘测量情况:发电机跳闸后测量 2发电机转子 绝缘为200 MQ,励磁封母正极对地1.96 MQ,负极对地 1.92 MQ(合格值>0.5 MQ),测量≠≠2发变组保护Ⅳ屏的 M3425A保护装置中转子励磁回路上转子绕组与地之间的绝 缘电阻>100 Mfl,跳闸时报文为≠}2发电机转子保护动作值为 4.97 kQ(整定值为5 kQ),就地检查发电机励磁回路,外观检查 未发现异常现象。 (9)发现发电机转子碳刷滑环下方的地面上和转子电源引 入的裸露部分的母线上积存的碳粉比较多,清理碳粉后再测转 子回路绝缘,正极对地2 MQ,负极对地2 MFZ。 (10)检查#2发电机转子一次侧情况:拔出所有励磁碳刷, 拆开励磁碳刷软连接观察孔和隔风滤网,软连接有热缩包扎且 状态良好,励磁母排绝缘子、励磁母排底部小室有较多的碳粉 堆积,拆开发电机励磁封母盖板检查,未发现异常。 3故障分析 3.1故障原因 (1)采用了注入式转子接地保护,在转子绕组的正负两端 与大轴之间注入一个电源,实时求解转子对地绝缘电阻值,注 人电压由保护装置提供。保护反应发电机转子对大轴绝缘电 阻的下降。通过分析≠}2发电机保护装置事件记录和故障录 波,转子绝缘下降是一个瞬时过程,装置报警灯亮,记录动作值 为4.97 kQ,转子一点接地保护正确动作。保护动作前转子正 对地电压和负对地电压变化不大。 (2)从录波记录可以看出,跳闸延时2 806.6 ms出口, 口后到3 679.1 ms即返回,即动作后872.5 ms返回。可判断 为非金属性接地,故障后测量发电机转子绝缘电阻合格,可确 认转子无异常,可保证安全运行。 (3)经过检查及试验,初步确定转子接地原因为集电环外 环运行中积累碳粉及碳粉中含有少量油雾,导致集电环对转轴 放电,使绝缘值降低。 3_2故障暴露的问题 (1)发电机运行过程中励磁碳刷及励磁母排底部小室有一 snebeigua u Ga za。: 重要堡主坚兰叠 定的碳粉堆积,且有油污现象,转子滑环、碳刷回路上粘有油污 的碳粉沉积过多且对地放电有可能使转子励磁回路绝缘降低, (7)将发电机大轴接地碳刷由每边每个单碳刷改为每边每 个双碳刷与大轴接触。 (8)对转子接地保护装置进行改造,由继保室保护屏实现 造成转子接地保护动作。 (2)要注意大轴接地碳刷接触是否良好或大轴处是否有油 污形成油膜造成与大轴接地碳刷接触电阻增大,大轴接地碳刷 的改至励磁小间就地励磁系统上实现转子接地保护功能,减少 中间回路干扰环节。 接触不好有可能造成转子接地保护动作。 (3)在继保室发变组保护屏中实现的发电机转子接地保 护,与励磁转子一次设备距离远,中间有一定的电缆连接输入 回路,若存在干扰信号,也有可能造成转子接地保护动作。 5结语 本文结合燃煤火力发电厂大型发电机组的特点,介绍了中 粤电厂发电机的继电保护系统,对其他电厂整定工作的开展具 有借鉴意义。以某次发电机转子接地保护误动事件为例,介绍 了如何利用事故顺序系统及计算机的数据记录功能有效地找 4纠正和预防措施 针对该类故障发生暴露的发电机运行维护和继电保护系 统的问题,提出以下纠正和预防措施: (1)对转子励磁励碳、励磁母排底部小室的碳粉进行了清 扫,运行过程中加强对碳粉沉积情况的检查。 (2)运行过程中加强对大轴接地碳刷的检查。 (3)根据1999版国家电力公司汽轮发电机运行标准第六 出事故发生的原因,并对以后的安全运行提出合理建议。 [参考文献] [1]FerreiraLRC,CrossleyPA,Goody J,et a1.Reliability evalua— tion of substation control systems[J].1EE Proceedings-Genera— tion,Transmission and Distribution,1999,146(6):626 ̄632 章:运行中的发电机,当励磁回路的绝缘电阻突然降低时,应以 压缩空气吹净集电环(滑环)和碳刷,以恢复绝缘电阻。根据这 一E2]吕崇德,任挺进,姜学智,等.大型火电机组系统仿真与建模 EM].清华大学出版社,2002 E3]杨莉.百万千瓦级机组发电机变压器组继电保护配置探讨I-J]. 电力自动化设备,2006,26(10):llO~113 E4]李华,周密,李锡芝.关于大机组继电保护配置若干问题的讨 论[J].电力设备,2004,5(7):41~45 原则,设备部应制定集电环(滑环)和碳刷定期吹扫的措施。 (4)根据DI /T684—2O12《大型发电机变压器继电保护整 定计算导则》:对于氢冷汽轮发电机,转子接地保护可整定为 0.5~10 kn,动作时限整定为5~1O S。 (5)对密封瓦漏油情况进行定期检查,防止油污渗入发电 机碳刷小室及大轴接地碳刷。 (6)将励磁转子正、负对地电压信号及灭磁开关状态接人 故障录波装置,以加强对转子励磁参数的监控。 (上接第81页) 收稿日期:2015—03—02 作者简介:康伟(1982一),男,湖南长沙人,硕士研究生,生产 技术分部电气专工,从事电气技术管理工作。 2个主站发送远动信息,实现远动信息的完整性和一致性,保证 链路到应用的整个环节良好的冗余特性。根据IEC104的通信 特点,只有子站已经发送的并且经过帧序号确认的应用数据才 远方AGC功能,避免切换过程中电站无法接收到省调下发的 调节指令。 可以认为是已经被主站正确接收,虽然远动信息连接到的主站 不同,但其数据的内容是完全相同的,需要省调的调度自动化 4结语 改造后的恰甫其海水电站调度自动化系统投运后,实现了 系统对接收的数据进行确认,确认其中一台厂外通信机为主用 设备,另一台厂外通信机为备用,实现2台通信机的冗余功能。 与省凋的网络链接,提高了调度通信的可靠性和安全性,为新 疆电力调度生产系统的发展打下了良好的基础。 [参考文献] 3改造后的应用效果 3.1改造后的优点 由于原用的厂外通信机设备硬件配置较低,通过改造,重 E1]汤震宇,张桂阳,尤小明.远动IEC104通信通道冗余机制的探 讨|J].电力系统通信,2010(7) 新购置了2台厂外通信机,安装有改进后的操作系统和应用软 件,使其兼容性提高,在施工和调试过程中,设备频繁重启,未 出现过系统崩溃的现象,大大提高了系统的稳定性;由于配有2 台厂外通信机,当1台设备故障时,不会造成远动通信中断,提 高了远动信息的可靠性,更便于系统的维护。 加装了l台加密装置和2台交换机,增加了1路2M光纤 通道,提高了远动信息传输的安全性和网络的可靠性。 3_2存在的不足 2台厂外通信机为并列运行,由省调的主站决定接收其中 1台通信机的数据,2台厂外机不可进行手动切换,在调试过程 中,当省调主站进行切换时,备用通信机发送的实时数据被省 调主站确认时间较长,建议在切换主备通信机时,退出电站的 收稿日期:2014—12—15 作者简介:田海雁(1979一),女,甘肃酒泉人,工程师,计算机 监控系统维护专责,研究方向:水电站自动控制。 机电信息20]5年第9期总第435期 83