(2014-05-26 纺织技术贸易交流)
一、 企业用电项目分类
1、基本生产用电:生产车间的主机动力用电、检试验设备、专件加工设备用
电.
2、辅助生产用电:空调、除尘、制冷、空气压缩机。 3、照明用电:生产照明用电、仓库、办公、公共照明等。 4、线损、变损:变压器损耗的电量。 5、生活用电:职工宿舍、餐饮服务等。
二、 用电占比分析
通过以上统计分析:
细纱主机用能所占比重61.6%;空调除尘用能所占比重19.5%;前主主机用能 所占比重10%后纺主机用能所占比重6.9%;辅助照明用能所占比重2%
因此,应重点从细纱和空调除尘两个用电系统入手, 深入开展节能降耗工作。
三:节能的措施
(一)改造节能,主要抓了 7项措施,集中在细纱和空调方面:
1、细纱集中吸风装置改造
① 改造情况:将原紧密纺6.3KW单独负压装置改造为5.5KW变频调节集中吸风 装
置,可根据所纺品种调节工艺负压,在降低能耗的同时,解决了皮带松紧不一 致造成的负压差异和故障率多机物料消耗高的问题。
② 效果:
改造前用电:17.1度/台时;
改造后用电:15.8度/台时
降低能耗:每日节电量:29度/台,
每月节电870度/月、台;
每月节约电费:579元
每年降低机物料费用1.33万元/万锭
其它效益有:成纱纱疵降低,空调能耗降低,空气质量改善。
③ 成本回收期:3年
2、 细纱断头吸棉叶轮改造
A改造情况:叶轮直径由410mn减小为370mm每台时节电0.5度,每月节电360
度,每月节约电费239万元,改造费用145元/台,0.6月收回投资,使用寿命为10 年。
3、 细纱断头吸棉风机改造
由2.2KW风机改为1.1KWJ YXM-订新型节能型风机,每台每月节电 504度,12
万锭每月节约电费13万度以上,改造费用2300元/台,7个月可收回投资。
4、 细纱节能锭子更换改造
由4203C—锭盘? 22改为5103C—锭盘? 19,每台时节电0.72度,日用电量每 台节约17.3度,月用电量每台节约519度,月电费节约345元,每台每年节约电费 4142元,按使用寿命6年计算,可提前2年回收更换成本。
5、 空调风机系统改造
经多方比较,我们选用了陕西金翼通风科技有限公司的航空翼型风机,取得 了很好的效果。
改造前的风机:风叶角度大,风叶重量重,送风效率低,风量功耗高。
改造后的风机:风叶角度小叶形长,韧性好重量轻,负荷小,送风效率高, 能耗低。
电流降低24.5%;
风速提高33.7%;
风量提高32.8%。
节能效果:每台每日节电144度, 40台月节电17.3万度(节约电费用11.5万元。
改造费用:14000元/台,回收期5个月。
6、 巡回吹吸风盒改造
细纱巡回吹吸风盒改细纱断头清花装置。停用巡回清洁机集中 淸花装置,分 别采用集尘盒人工 淸花和依靠细纱机断头吸棉风机清花,每套(33台)月节电7920 度,每台每月节电240度,节电费159元。
改造费用124元/台,投资回收期1个月。使用年限4年。
7、节能型打包机
将高耗能的SFU09型打包机改为节能型的SFU09型打包机,
每打一包原棉,电机带电运行仅1分钟时间,较原打包机月节电2900度/台 节能效果明显。月节电2900度/台,月节约电费1929元/台
改造费用6.5万元/台,投资回收期2.8年
(二)管理节能,主要抓了 5项措施,集中在细纱、空调、络筒和生活用电方 面:
1、 优化空调和除尘工艺风量
我们对每一套空调和除尘机组,风阻、风量、风压等工况数据进行仔细测算, 通过风机调换,带轮调速、停用(其中停用一套滤尘机组)等项措施,改变了设 计中不合理的“大马拉小车”现象,实现月节电 9万度以上。
2、 巡回清洁吹吸风机改为间歇运行
我们根据品种和质量要求不同,将细纱机、络筒机连续巡回清洁吹吸风机由 连续运行改为不同时间的间歇运行,既没有影响产品质量,又节约了用电。共改 造528台细纱机、
30台自动络筒机,实现月节电40.52万度。
3、减小细纱后皮辊宽度并降低摇架压力
我们先通过质量、节电试验对比,然后优化,将紧密纺后皮辊宽度减小,并 将摇架压力适当调小,共改进528台紧密纺细纱机,月节约用电15.2万度。
4、 太阳能洗浴辅助加热汽改电
我们的员工浴池,用过一段时间的太阳能集热器加热,但不能够满足洗浴需 求;后来采用蒸汽辅助加热,2009年共用汽1275吨,支出蒸汽费用22.95万元。
2010年,我们动脑筋想办法,采用太阳能和电辅助加热同时进行,大大节省
了开支,用电7.024万度,年降低费用18.28万元。
5、 优选细纱锭速实现产量节能
细纱电费占加工成本比重较大。适当提高锭速,增加产能,降低用电费用是 降低吨纱加工成本的重要部分。我们设计了每分钟
16500 17000、17500、18000、
18500转的锭速,做质量、产量、断头、电耗等数据的对比,优选经济锭速,实现 了在增
加产量的同时降低了吨纱用电。
(三)节能
节能,我们主要抓了 3项措施,集中在电网用电方面:
1、抓好峰谷用电节能
① 利用
出台尖峰电价,引导电力用户错峰、避峰用电。
② 进行我公司各时段用电分析:平时用电占 33%峰时用电占33%尖时用电 占33%谷时用电占34%
③ 措施
算好经济账,充分利用峰谷电价差。采取合理调度,在充分利用平、谷时段 错峰、避峰生产的同时,将平揩车等保养维修计划调整到峰、尖时段执行,实现 月节约用电5万度以上。
2、变压器改造节能
改造前:所用变压器为SFS7-315O0/110型,按需要量交费:912万元/年=2 万KVAK 38元X 12个月
变压器运行损耗费(铜、铁损)。
改造后:所用变压器为SZ11-25000/110型,按需要量交费:840万元/年=2。
5万KVAX 28元X 12个月
变压器运行损耗费(铜、铁损)按0。665元/度计算,年可节约47万元。
合计节约费用119万元,折179度/年,即14。9万度/月。
3、提高功率因素节能
功率因数是交流电路的重要技术数据之一。功率因数的高低,对于电气设备 的利用率和电能消耗有着十分重要的意义。我们通过集中补偿和就地补偿两种措 施,功率因数由
0.86提高到0.91,月节约电量12万度,节电费8万元。
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