热处理l 珏 m 40 C r半轴批量淬裂原因 分析及解决措施 合肥车桥有限责任公司(安徽230011) 张兰 后发现情况并非如此,因为淬火水温并不比以前生产的 1.问题的提出 我公司是生产汽车后桥的专业厂:在汽车后桥中半 水温低,反而由于产量大增,淬火频次增加,淬火水温 明显升高,有时高于70℃。 对淬裂半轴分析后发现,裂纹均发生于 部并呈弧 轴是重要受力件,主要承受扭转力矩和一定的冲击载 荷,因此该产品的质量好坏决定了整个后桥的使用寿 命。一直以来该产品的生产都很稳定,未出现过大的质 量问题,但曾有一段时间,半轴在调质过程中出现了批 量裂纹,对此我们进行了认真的分析研究。 形裂纹。对出现裂纹的半轴进行金相分析,结果显示裂 纹附近为l级回火索氏体,再往里为5级回火索氏体+ 铁素体。说明半轴R部未完全淬透,裂纹出现在淬硬层 与非淬硬层的过渡区。半轴R部是形状突变区,极易造 2.原因分析 半轴材料大部分为40Cr,技术要求为:调质处理+ 表面中频淬火。所选用的调质处理工艺为:840~860% 加热,保温60rain,淬水,560~590℃回火。 我公司生产的半轴形状如附图所示,在凋质处理后 发现批量裂纹,其位置均发生在R部。 成应力集中,这个部位本身就容易形成弧形裂纹,再加 之该部位金相分析显示其未淬透。我们知道,在淬硬与 非淬硬过渡区中应力发生了突变,有一个大的应力峰 值,而且轴向应力大于切向应力,较易在垂直于轴的方 向发生开裂,这就完全符合了所观察到的弧形淬裂现 象。 因此半轴批量淬裂的主要原因是未淬透,而未淬透 的主要原因是淬火频度增加而致水温过高,从而直接导 厂l L1 -j ] 致其冷却能力急剧下降,使半轴淬不透。 3.解决措施 分析认为,淬火水温过高是造成半轴产生批量淬裂 半轴简图 的主要原因,必须设法控制水温在淬火过程中不过于升 高,为此我们在冷却水系统中添置了冷却塔,确保在淬 由于40Cr属于中碳合金结构钢,淬透性较好,一 般来说应该油淬,但对于形状较为简单的也可以采用水 淬。根据以往经验及公l口]的硬件条件,并兼顾成本,我 们最终选择了水淬。 火过程中冷却水温度控制在50 ̄C以下,同时根据我们以 往的经验,将下限温度控制在室温(一般不低于0 ) 以上。在改进后进行的半轴连续淬火中,没有再出现过 批量淬裂现象,从而保证了半轴产品的调质处理质量。 众所周知,淬火水温过低,易产生裂纹,这是因为 水温过低,其在马氏体转变温度范围内冷却速度过快, 从而产生很大的热应力和组织应力,特别是半轴的结构 薄弱部位R部,在加工过程中所产生的应力集中点极易 造成裂纹的产生。因此我们在开始分析批量淬裂原因 时,认为是由于淬火水温过低或是半轴原材料在锻造过 程中即存在锻造微裂纹所造成的,但在随后的仔细分析 4.结语 要保证半轴产品调质处理在连续生产中不出现淬裂 现象,淬火水温的控制对其质量起着举足轻重的作用, 只有将淬火水温控制在0~50℃之内,才能保证材质为 40Cr的半轴不出现批量水淬开裂现象。MW (20080518) 2008年第19期热处 缎 铸造 www.mach}nist.co/-lf cn 参曷 工热加工