调整 解决 转窑 轮戚隙过小 题 口欧增炳 我公司1 回转窑【≠3 5m×145m湿法回转窑)曾发生运转 异常.毫要现象有:回转窑振动:在启动过程中电流明显偏大;减 速机与小齿轮轮对的连接胶块经常断裂。由于回转窑运转不稳 定.导致托轮铜瓦端面磨损加速.2 墩轮带垫板出现位移现象 一起因较多.无法确定出主要原固 为此对 回转 进行全面检 查,结台平时记录情况和I 回转窑的使用时间,确认引起1 叫 转窑运行不稳的因素集中在各运转零部件的磨损 部件均出现磨损。磨损情况如下: 1轮带与垫板问磨损 回转窑运转时.焊接在筒悼l的氇 场变化;④传热管变形很小。 这种高教激光焊接衬管技术与先进的ROSA—Ill自动操作 爬行系统相结合,显著地碱少了对操作人员的辐照剂量 Doel 4 机组在进行11232个衬管作业中,总辐照剂量假为67^一雷 姆,而在Viain Yankee中.按每个衬营计算辐照剂苗更低 Byr0n 1机组首次对激光焊接村管使用了红外线厦虢监努 1 转 窑运转1一多年来.没有进行全面检查和彻底的大修.转动、主l'矗 、原因分析 回转窑出现异常后.我们一直对其进行跟踪检查。由于 作用防止堵头移动.并f5l}证了堵管的紧密性和易拆性=堵头还 可以与管子或堆焊层焊接。 可拆卸堵头具有①微锁设计;②快速安装:③堵头材料的抗 腐蚀性高;④易于拆卸而不损伤管子内壁;⑤在运行后期还可以 进行衬管:⑥可与管子或管板堆焊层焊接等特点。 堵头的安装可采用远距离控制或手动堵管.当堵管数量少 和现场辐照剂量低时.可采用手动安装 一般30个堵头 上要 考虑采用远距离控制安装: 焊接技术,焊缝是否有气孔存 .探刮焊头是 有异常 驶采驵 相应措施.提高焊缝的生产率和台格串 随着激光焊接 衬管的推广.西屋 公司又研究出一种 先用号用不锈钢丝刷清洗管子内壁,再对管板硬胀区下部 利用装有力矩控制的特殊胀管器进行再 胀.要保证管子内径 能让堵头插^.井使堵头以塑性扩张。通过调整胀管器的力矩 大小柬保证所希望的胀紧度。 拆卸堵头时管子内壁应不受到损伤,在进行村管时不需再 加丁一采用TIG收缩技术能达到这个要求 不装衬管的传热管 直接修理(I)TR)技 术 直接修理时. 激光能使管子内壁 产生可控的金属熔 T1G装置的焊位于堵头扩胀区内删.焊接焙池的冷却使 堵头内表面收缩.在堵头内壁上产生压应力 在堵头内插^拔 出装置.只需很小的力就可把堵头取出。 化,从而覆盖损伤 利用嵌^式焊接法.即TIG工艺和专用焊接戎具把堵头与 管子或堆焊层焊接起来.这种焊接町允许以后磨平焊接头部,并 把堵头取下 区,并能修理已装 衬管 上的管段 还有一种以激光技 术为基础的传热管 =、澈光焊接村首 美围西屋公司开发的激光焊接衬管的技术.采用了高功率 的钕一YAG激光器和光学纤维发射系统,能应用在管板和支撑 板部位一 堆焊式修理技术 (m).如图2所 b 堆但式管于恬押 示 用激光束把一 a)焊接村管恬理 种台盎金属丝熔敷 在管壁上,生成一 图2 选择热处理固科镍690作为衬管材料.具有高抗应力腐蚀 的性能 在激光焊接前用计算机控制的液压扩张,能管子 的凸出量.一般为O 025ram时管子应力晟小。沿着管扼的衬管 下端和高出管板部分用机械滚压配合.起到密封作用 焊缝用 加热处理方法进行应力释放,以减少焊缝收缩。 诚技术自从1992年首次使用 来、所焊衬管没有一个在运 层均匀的覆盖缺陷的金属层,快速旋转的焊机机 每分钟能焊 接50.8 77 4mm长的焊缝.传热管壁熔化深度6o%一8t!昏壁 厚、壁厚增加0 51ram,被修理区域长度约为25.4ram 使用合金 672焊丝能使熔化后的管壁材料成分接近台金69(1成竹 7402 O1一O6 行中损 、 与机械和常规的熔焊(如钎焊和钨极惰性气体保护 焊)比较.激光焊接衬管具有下列特点:①衬管与传热管接缝密 封性好 ②高度的过程控制,对蒸汽发生器二次侧条件c如泥渣、 盘属沉积物、汽和承)不敏感;③讨管与传热萤装配公差允许现 作者通联:棱动力运行研究所武皿姜山路20 g-43(N74 [编辑刊 五 Lgmmini!lit 2002№l皿 维普资讯 http://www.cqvip.com
扳 轮带内罔就发生摩擦.长期的摩擦导致轮 带内径变 ,垫板的外圆变小一 2轮带与托轮之间的运动导致轮带外径和 托轮外径变小 托轮轴与铜瓦之 的磨损导致 铜瓦内径变大,托轮轴外径变小 测点 I 2 3 4 5 .6 7 8 【∞ 9 10 II I2 0 52 0 55 0 55 0+58 0.85 09I O 98 l 05 0 78 0 70 0 63 J1 1 0 531 0 541 0 551 0 551 0 831 0 88l 0 91 0 96 0 96 0.76 0 70 0.“ 以卜磨损导致筒体丁降 由于太 鞋固定在简体上,在小齿轮基础没有变 化的情况下,必然会引起大小由轮的齿 顶可隙变小.由于各支承装置的磨损量 a表2齿轮间隙测量结果 齿轮 I 2 7 0 3 7 0 4 7 2 5 7 3 6 7 3 7『8『9『10 7 2 7【 7【 7【 7 0 7 0 齿轮 厦隙 7 0 侧 }3 t l 3 l b肯轮 同等 因使窑体中 线不在一条茸线 上造成振动和整个窑的受力发生变 J!+!I!- 例隙I 3 2 l 3.2 化 回转窑在静态(冷态)的情况F,我 们用压铅丝法制量丁太小齿轮齿顶间隙 删量结果见表1(删 点星按大齿轮【2等讣) 根据《求铌机械设备安装工程施工及验收规范》【j LJ 03— 09).闻转窑在玲态下太小齿轮肯顶间隙理论计算公式为C= 0 25M 2(mm1 式中M为齿轮模数 】 回转窑大小齿轮模数 为28ram,根据公式得出该回转窑在冷态太小齿轮齿顶间隙理论 值为9mm 与表1测量结果比较齿轮齿顶间隙宴测值比理论值 要小得多:因此,运转时齿轮的齿顶与齿根间隙不相等,发生振 动 另外由于齿轮顶部间隙太小不一,可 判断出呵转窑存在 轻度变形 =、处理方案 解决回转窑太小齿轮间腺过小的方法冉两种:即对回转窑 进行彻底大修.更换轮带、垫板、托轮组等,或通过调整支承装置 米增jJ口齿轮的齿顶间隙。第一种方法可 保证同转窑达到较高 精度和较长的寿命.但维修费用约400万元,且检修时问长。第 二种 法虽无法使设备恢复到设计要球,但能够{5l}证设备正常 运转.满足生产需球,而且该方法费用低,停产检修时间短,因此 我们决定采用第二种方法。由于】 转窑运转时间较长.大小 齿轮齿面已有一定的磨损.如果把齿项间隙重新恢复到持态时 【大齿轮2筒体3.a齿轮4 J1齿轮 图I传动机构简图 (3)试运转。由于3 支域装置的调整,使得该趾rl 心线比 原来升高丁,改变了回转窑的整体受力情况。固此.i 周转窑在 正常转速下试运转,观察轮带与托轮面的接触、托轮轴推力盘与 铜瓦端面的接触、挡轮与轮带面的接触等.结合平时的记录.再 分别对I 、2‘、4 、5 、6 墩的支承装置进行适量调整 此时回 转窑的冲击声已诮晾 (4)正常生产时跟踪婀整 回转高投A正常生产.观察高热 的理论值9n'ml,必然会引起齿侧间隙增大.同转窑运转不稳定。 我们决定保持3 墩(从窑尾至窑头各支承墩依次编号为1 ~ 6 )她的小齿轮位置不变,调整3 墩支承装置,使太小齿轮齿顶 隙达到7mm左右后.再调整其他各墩的支承装置 I韧步确定3 墩支承装置向窑体_{】心移动的距离 从图1中知道,大小齿轮齿顶间隙由原来9mm减少至0 5 ~】05ram.实际就是 值碱少 8~8.5ram,与原设'十值对照可 态时的受力情况,并在琏续生产72h后,对受力较大的4 5 墩 支承装置再进行适当调整,使整个窑受力趋于均衡 通过对1 回转窑支承装置的全面嗣整,窑运转平稳,电流 正常,无冲击声,减速机与小齿轮间的对轮连接抉很少有断裂现 象 窑稳定运转已有4年多,在此之后,我 J又埘2 窑进行r 适当凋整,效果很好 W02 01—07 确定点承装置水平向窑中心对称移动3tnH1,这只是计算值,由于 托轮到轴承座之间存在间隙.实际移动值衄为4 25mm即叮恢 复原齿轮间隙 2具体诵整步骤 (¨用32O1油压千斤顶在3 墩处将筒体琐起.把3 墩的两 组支承装置先分别向筒体q一心移进3mm,然后卸掉千斤顶.使回 转窑恢复到自然状态: 作者通联;广西虹水河水泥腱静有限心司 广西宾阳黎塘 5304O9 f2、开慢转装置,使同转窑处于运转状态.谓整3 墩两组支 承装置轴最座的调整螺杆,当4个轴承座再分别向窑体中心移 动1 25mm后.停下回转窑,测量齿轮间隙测量结果见表2.从 表中数据可知齿轮间隙已达到要求 [编辑刺 t 田 设_皇理与维-2002№l
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