石 油 仪 器 维 修 手 册
贵州航天凯山石油仪器有限公司
编写前言
由于石油测试仪器所使用的环境条件较差以及自身的不完善性,在使用中或多或少地会出现各种各样的问题。解决这些问题的关键是要有一个正确的解决问题的思路和方法,根据故障的现象,准确划分故障出现的区域,正确判断问题出现的原因。有些问题是比较直观的,而有些问题就必须通过判断、比较或替换法来解决。尽管我公司生产的各种石油测试仪器在功能和结构上有所不同,但解决问题的方式方法都是大同小意的。首先要区分是电路故障还是机械结构问题。对于机械结构问题来说,一般是比较容易直观发现和解决的;对于电路故障来说,要区分是电源通道故障,还是信号通道故障,通过检查判断,循序渐进逐步解决问题。本维修手册分类列举了许多石油仪器出现的问题及
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解决方法,所反映的故障都是在以往使用中发生过的。维修手册可作为维修工作中的参考,维修时不要只局限于一个问题现象的解决,要开阔思路,具体问题还要具体分析、具体对待,通过举一反三达到解决问题的目的。维修手册编写中可能存在不完善或不妥的地方,请给予指正。
编写:黄建辉 校对:左 强 2008年01月
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目 录
一. CJ-4/6井深测试仪……………………...….4 二. CZY-2综合仪及传感器…………………10 三. ZJY-3液面自动监测仪……………………21 四. CLJE/F流量计……………………………26 五. LHY-2流量回放仪………………………35 六. ZCD-4/A自动充电器……………………38 七. JDY系列压力计…………………………39
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一. CJ-4/6井深测试仪
1. 故障现象:测不出液面
解决方法:当遇到测不出液面时,首先要区别是仪器问题还是井矿问题。在测试中如果油井套压较低,液面又较深,而测试曲线上又有井口波和清晰的节箍波,这种情况多数为井矿不好或超出仪器所能测试的范围。反之则仪器存在问题。
①. 观察测试曲线是否有井口波和节箍波; ②. 将信号线一头插在主机上,操作主机进入液面测试状态,此时用手间歇触摸信号插头的另一端,察看是否有干扰波形;
③. 检查液面信号电缆及插头接触是否正常; ④. 检查主机及微音器信号插座是否正常; ⑤. 检查微音器是否损坏。微音器的电容值应在
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7.5nF以上。
2. 故障现象:标检时,测试纪录纸曲线精度超
差(一般为曲线波形长度不够)
解决方法:该故障标检精度超差,在实际测试中测试的液面曲线也会不准。在标准信号源正常情况下:
①. 检查笔录仪上的压纸片是否压纸过紧(造成摩擦力增大);
②. 检查笔录仪上走纸传动机构是否灵活; ③. 适当调整压纸轮弹簧扭力的大小; ④. 检查笔录仪上拖纸用的尖齿轮是否磨损(或与走纸轮同心度不好)。
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3. 故障现象:笔录仪走纸时带不动纪录纸,并有
电机失步声
解决方法:
①. 在空载情况下检查机械传动机构是否存在较大的阻力;
②. 检查调制板上电机驱动电路的三极管(2V11、2V12、2V13、2V14)是否有损坏; ③. 检查步进电机是否损坏。
4. 故障现象:笔录仪纪录时,电磁笔尖可随信号
正常摆动,但不能画线(或画线不清晰)
解决方法:该问题主要与高压部分有关。 ①. 察看笔尖是否与纪录纸接触良好;察看笔尖是否磨损;
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②. 检查笔尖高压连线是否正常;
③. 检测笔录仪高压插座上是否有高压输出; ④. 检查纪录纸是否受潮或表面涂层药粉不好。
5. 故障现象:笔录仪纪录时笔尖可画线,但不能
随信号正常摆动
解决方法:在滤波放大板正常情况下: ①. 检查笔尖上的固定螺钉是否松动; ②. 检查笔录仪部分信号通道是否有断线; ③. 检查磁电笔组件是否损坏。
6. 故障现象:打开电源开关或测试时,笔尖就偏
向一边
解决方法:该问题主要发生于电源板、滤波放大板的电源或信号通道中。
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①. 打机退出“测试”状态后,进入“自检”状态下的“零位通道”检查,查看A、B通道零位状态下的电压值是否为2400mv左右; ②. 检查电源板上的+12V(CW7812C)和-12V(CW7912)电源输出是否正常。
7. 故障现象:进入测试后,笔录仪刚一走纸就自
动返回到开机时的状态
解决方法:该问题主要是由于驱动电源带载能力不够,造成电源电压突降,使主机重新复位所致。
①. 检查主机内各个插座接触是否可靠; ②. 检查笔录仪的地线接触是否可靠; ③. 检查高压在纪录时是否与地短路; ④. 检查电源板上的3DD1B是否损坏。
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8. 故障现象:进入测试后,笔录仪刚一走纸屏显
就进入到测试完毕后的选择状态 解决方法:该问题主要是由于键盘的按键“确认”或“0”键的簧片发生粘连所致。 ①. 将按键的薄膜掀起,取出簧片,清理底板,
校正簧片后再复原; ②. 更换整个键盘。
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二. CZY-2综合仪及传感器
1. 故障现象:主机不能与传感器通讯
解决方法:在传感器正常情况下: ①. 用替换法检查无线模块是否损坏;
②. 用替换法检查主机CPU板上的单片机是否损
坏;
③.检测CPU板上的1D6(AHC367)或1D12(MAX3232EWE)是否损坏。
2. 故障现象:主机不能与计算机通讯
解决方法:在计算机通讯口和通讯电缆正
常情况下:
①. 检查主机CPU板上的1C28电容(芯片
MAX3232EWE附近)是否击穿;
②. 用替换法检查主机CPU板上的单片机是否损
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坏;
③. 检测CPU板上的1D6(AHC367)或1D12(MAX3232EWE)是否损坏。
3. 故障现象:主机电池充电不足
解决方法:在电池组每节电池都正常情况下:
①. 检测CPU板上的芯片1N4的第2脚电压值是否为3.75V~3.8V
②. 调节电位器1R24满足上列电压值。顺时针调节为减小,反时针调节为增大。
4. 故障现象:打开传感器后无蜂鸣声或不能与主
机通讯
解决方法:在确认主机无故障的情况下:
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①. 检查传感器的电池电压是否为7.2V以上; ②. 检查传感器的电源开关是否损坏;
③. 判断蜂鸣器是否损坏(蜂鸣器损坏不影响测试);
④. 检查传感器的无线模块上的天线是否开焊; ⑤. 用替代法确认无线模块是否损坏; ⑥. 用替代法确认单片机是否损坏; ⑦. 用替代法确认芯片MAX3232是否损坏。
5. 故障现象:打开传感器电源开关后,蜂鸣器一
直响
解决方法:在其它连线正常情况下,该故障多数为单片机PC4051损坏。
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6. 故障现象:传感器充不进电
解决方法:
①. 检查七芯插座上第6点(正极)、第7点(地)是否断线;
②. 检测N6(bq2002PN)芯片的8个脚电压值是否正常。各脚电压值(参考)如下:
③. 将自恢复电阻R31或(V10二极管)拔起一个脚,再将电流表串入电路中,观察在充电状态下是否有300mA电流。
⑴ .若电流值不合适,可调节R26电位器。 ⑵ .若没有充电电流,检查一下V10二极管是否
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断路。
⑶ .若没有充电电流,检查一下固定在底板上的三极管TIP42C是否与底板短路或损坏; ④. 检查电池组是否有损坏。
7. 故障现象:测试中位移值乱变
解决方法:在确认主机无故障的情况下 ①. 在主机上“设置”菜单下的“零位通道”检查中,察看位移初始值是否为80Hz±2Hz; ②. 在主机上“设置”菜单下进入“标定通道”,在选择“1位移”,再选择“1手动”。打开传感器电源后,按“8”键,查看原标定值是否正确;
③. 反复拉出位移线几次,察看位移值是否每次都能回到80Hz;
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a. 若能回到80Hz,则重新标定一次位移; b. 若不能回到80Hz,就利用位移波形专用调试程序,重新调整位移采集波形。
c. 若波形调整不能满足要求,则可能光电管性能变差,或两个电位器调节的偏离太多。
8. 故障现象:测试时检测不到位移(测试时间超
过20秒以上)
解决方法:当检查位移波形无输出(频率值不变)时:
①. 检查光电管是否损坏。若损坏需更换时,注意光电管的方向;
②. 检查芯片MV393是否损坏。
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9. 故障现象:在低温下(约-10℃以下)传感器
与主机可以通讯,但测试时检测不到位移(拉放位移线时,在零位通道80Hz频率值不变)。当温度回升后(0℃以上),拉放位移线时就可检测到位移(频率值也能相应改变)。
解决方法:该问题主要是由于低温造成芯片或光电管脚焊点虚焊所致。只要将芯片管脚或光电管脚重新焊一下就可以。
10. 故障现象:拉放位移线时,易卡线(易刹车)
解决方法:
①. 检查位移线的拉放力量是否合适,若不合适就根据实际情况,利用绕线或放线的方法,将
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发条的力量调整合适。绕线或放线时注意要控制好绕线轮,避免突然释放而损坏发条; ②. 检查机械结构是否存在较大的摩擦; ③. 检查滑块组件上的过线孔是否磨损; ④. 检查刹车弹簧是否扭力过大。
11. 故障现象:位移线只能拉出,不能收回(且
无力)
解决方法:
①. 检查绕线轮上的固定销或固定螺钉是否存在;
②. 检查发条是否损坏。发条损坏一般是在靠近中心轴部位发生断裂。在应急状态下又无备件更换时,可将发条的断裂位置(一小段)用火烧红,让其退火后再弯曲与原来差不多的形状。
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12. 故障现象:测试中载荷图形整体偏上或偏下
(不在理论载荷线范围内)
解决方法:该故障主要与校对或零位(包括满度)调整有关。 ①. 重新标定载荷传感器;
②. 在“设置”的“2通道标定”下的“载荷”中(选取“手动”,再按8键),查看零载荷时的频率值是否为100~250Hz;
③. 再将载荷传感器加载到满量程时,查看此时的频率值是否为 3800Hz左右(最大值不能为4095Hz);
④. 若零位值和满量程值都不符合要求,就必须同时调整前置放大板上的两个电位器。调整时需要在零载荷和最大载荷时,协调调整两个电位器,逆时针旋转数值增大,顺时针数值减小。
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前置放大板示意图如下:
绿绿4调零电位器调满度电位器1211黄5白6黄电容弹性体输出
13. 故障现象:测试中载荷图形为一条满量程直线
解决方法:该问题主要是载荷信号输出发生了很大的偏置。
①. 首先检查校对表和量程是否正确;
②. 检测传感器前置放大板上弹性体桥路输出端电阻值是否平衡。
③. 检查弹性体引出线是否有断线或应变片损坏。
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14. 故障现象:在测试中机击发后,A、B通道
曲线同时向下(偏离中心线),但仍可反映出节箍波或液面波
解决方法:
①. 检查静态时A、B通道零位电压值是否为2400
mV左右;
②. 检测滤波放大板上的2.5V电压是否正确。
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三. ZJY-3液面自动监测仪
1. 故障现象:当第一次测试完液面波并确定后,
在进入液面自动测试时,屏显提示“请先液面测试”,而不能进入液面自动监测。
解决方法:该问题主要是主机程序控制出错造成。遇到该问题时,需要重新关开一次电源开关,再进入到“设置”菜单下的“3仪器自检”,执行“4存储器检查”后,即可得到解决。(注意:存储器检查后,原来存储在仪器中的资料就不存在了)。
2. 故障现象:在第一次测试液面时,没有测试到
井口波和液面波
解决方法:在主机正常情况下
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①. 当主机发出液面测试命令后,观察井口装置的阀杆组件是否有动作;
②. 观察井口装置被击发后是否有放气(套管气)声,或使用气瓶时充气阀是否有充气动作; ③. 检查井口装置上的放气堵丝孔是否被堵死; ④. 检查井口装置上微音器室是否灌油; ⑤. 检查微音器是否损坏;
⑥. 检查信号电缆上的第5脚(地线)和第6脚(信号端)是否导通。
3. 故障现象:当主机发出测试液面命令后,井口
装置上的阀杆组件没有上拉动作(或动作较小),没有击发声音(或声音较小)
解决方法:在主机正常情况下,该问题主要
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出现在信号电缆或井口装置上。
①. 检查信号电缆上的第7脚和第10脚(高压端)是否导通;
②. 检查井口装置上固定电磁阀的螺钉是否松动;
③. 检查电磁阀拉杆与放气阀杆组件连接的销钉是否脱落;
④. 检查电磁阀线圈或连线是否正常(可在插座上的地7脚和第10脚测量其电阻值); ⑤. 打开电磁阀的外罩,察看电磁衔铁是否松动上移。
4. 故障现象:第一次测试液面时能测试到液面
波,随着自动监测时间的推移,所测试的液面和压力值出现了乱
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跳(没有跟踪上液面波)。
解决方法:在主机正常情况下,该问题主要是由于井口装置上的放气堵丝孔被堵死所致,清理后即可正常。
5. 故障现象:在自检(或标检)波形时A或B
通道出现向上限幅直线(或向下限幅直线)
解决方法:该问题主要是滤波放大板的通道输出不正常:
①. 逐级检查通道的每级放大器输出是否正常。正常时静态电压为2.5V左右,当加载信号时电压值会发生变化(可用示波器检查输出波形);
②. 检查数字电位器X9C104S(2D1、2D2或2D4)
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是否损坏。其损坏后会使2.5V基准电压不正常。
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四. CLJE/F流量计
1. 故障现象:不采点(不工作)
解决方法:解决流量计不采点问题主要从以下几方面考虑:
①. 首先应检查电池电压是否为7.2V以上; ②. 检查正极插孔内的电源线,或查找电路板上电源线是否断线;
③. 检查C1滤波电容(大电容)是否管脚开焊或损坏。
④. 检查A板上电源模块N1(TIS7350)在通电时第2、3脚是否有正常的电压输入,第5、6、7脚是否有4.9V电压输出;
⑤. 检查A板上电源模块N2(TIS7350)在通电时第2、3脚是否有正常的电压输入,第5、6、7脚是否有4.9V电压输出;
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⑥. 检查单片机的第20脚在通电时是否有4.9V电压(20脚应与N1的第5脚相通); ⑦. 检查8MHz晶体是否损坏;
⑧. 在通电状态下检查排电阻6R各个脚的电压值,其值应为:
1脚 4.9V 2脚 4.9V 3脚 0V 4脚 4.9V 5脚 4.9V 6脚 2.5V 7脚 4.9V 8脚 4.9V 9脚 0V ⑨. 检查单片机是否损坏。
2. 故障现象:流量曲线混乱或流量为零
解决方法:解决流量计流量曲线混乱或流量为零问题主要从以下几方面考虑:
①. 检查换能器端面和导流管内是否有多余的死油;
②. 用通讯软件中的“仪器检查”,查看流量计在
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静水中的流量相位值和时间值是否正常。(流量相位值和时间值在静水中应为一个较稳定的值);
③. 检查A、B板之间的连线是否有断线; ④. 检测上、下换能器的绝缘电阻,应为40MΩ以上;
⑤. 检测两个密封塞的引线对地电阻,应为无穷大(∞);
⑥. 用替换法检查B板是否损坏。
3. 故障现象:回放数据时,流量和压力测试曲线
不完整(只有前半部分或后半部分)
解决方法:该问题主要是流量计在井下测试时出现了断电现象造成的。
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①. 检查电池组部分是否正常(电池电压是否正常,有无内部短路,正极插头是否磨损或接触不良);
②. 流量计的电源线是否有接触不良或断线; ③. 流量计电路A板上D1单片机的第1脚到N1电源的第5、6、7脚是否有短接线(为改制后的)。接线图如下:
灰色绿色(地)黄色兰色短接线 切断处A板(元器件反面)黄色D1白色兰色红色N1红(回放电源)红(主电源)
4. 故障现象:流量计没有按照设置的时间表进
行第一点测试(第一采点时间被
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延长,以后的工作时间都正常)。
解决方法:
①. 察看流量计电路A板上D1单片机的第1脚到N1电源的第5、6、7脚是否有短接线(与上相同);
②. 检查各个晶振是否接触不良。
5. 故障现象:压力值为零(或没有压力曲线) 解决方法:
①. 用通讯软件检测压力频率值在不加压时是否正常;
②. 用通讯软件回放检测压力校对表和量程标称值是否正常;
③. 检查压力传感器的4根信号线是否有开焊; ④. 用万用表检测压力传感头的桥路是平衡的,
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但用通讯软件检测静态压力频率值时却已不正常,说明压力传感头已损坏。 压力传感器更换说明:
由于在用的流量计批次不同,所安装的压力传感器也不同,目前有两种压力传感器:AK-2F(粗引线)和AK-2J(细引线)。当更换与原来型号不同的传感器时,两种传感器不能直接互换,需要相应的调整电路板上的电阻(具体调整多少请咨询设计)。
6. 故障现象:测试压力有点偏差或无压力时压力
不为零(曲线不落基线)
解决方法:在压力传感器正常情况下: ①. 重新作压力校对表;
②. 在没有条件作校对表的情况下,先确定测试
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数据中某一个点(按序号记)的压力值和温度值,再根据该压力值与正确压力值偏差的大小,在压力校对表中确定该压力值所属压力标称值和温度的范围,适当增加或减少压力的频率值,并发送到流量计中。再察看所选点的压力值是否被修正。一般需要反复操作几个回合才能完成。(此方法只能临时使用,若修改校对表值后仍存在偏差问题,就必须重新作压力校对表)
7. 故障现象:工作电流大于60mA以上 解决方法:查找电路上是否有短路。
8. 故障现象:无工作电流或电流很低
解决方法:该故障主要是电源部分不正常:
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①. 查找电路上电源线是否断线。
②. 检查C1滤波电容(大电容)是否管脚开焊或损坏。
9. 故障现象:流量计不能与回放仪通讯 解决方法:
①. 检查流量回放线(通讯电缆)是否正常; ②. 检查流量计上五芯插座的第3、4脚到电路板上的通讯线是否断开; ③. 检查单片机是否损坏。
10. 故障现象:电池电压充不足
解决方法:在充电器正常情况下: ①. 检查第一节电池上端的外包装绝缘皮是不是全部包好(若露出一点也易造成短路);
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②. 检查电池组每节电池是否有损坏;
③. 检查电池组每节电池之间的连线是否有断线或接触不良(检查过后要重新包装)。
11. 故障现象:温度测试出错
解决方法:
①. 检查电路板上的温度传感器管脚是否短路; ②. 判断温度传感器是否损坏。
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五. LHY-2流量回放仪
1. 故障现象:打印资料时,打印的数据部分正常,
打印曲线时不正常,要么只打一个纵坐标,要么打印曲线为乱码
解决方法:该故障只是在打印时出现问题,其它操作功能都正常。
①. 用替代法检测稳压源CW7805K是否带载能力变差(不打印测试时测试5V电压是判别不出来的。有的打 印机在打印曲线图形时需要的电流较大); ②. 检查打印机是否损坏。
2. 故障现象:开机时打印机无动作,按一下
“SEL”键时指示灯不灭,按“LF”键时无反应(不能走纸)。但若将
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打印机的齿轮轴用手转动一下,重新开机后打印机又有动作(可以打印)
解决方法:该故障主要是打印机的打印头部分检测位置传动有问题。当检测打印位置在初始位置时(磁极与舌簧管对应时),电机就带不动转轴。磁极与舌簧管错开时,就可打印。此种情况需更换打印头部分或更换整个打印机。
3. 故障现象:回放仪的各项操作功能都正常,当
用存储卡保存数据时,虽然有数据变化,但并没有保存到存储卡上
解决方法:该问题的判断一般为以下两步:
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①. 用替换法检查存储卡是否损坏;
②. 用万用表的二极管档,检查CPU板上单片机(80C31)的第1、2脚的对地电压值是否为1000 mv以下; 37
六. ZCD-4/A自动充电器
ZCD-4自动充电器主要用于水量自动调节装置充电,其输出为12V。在电路中,限流电阻为20Ω(R8、9、10、11),控制比较电压电阻为44.9KΩ。
ZCD-4A自动充电器主要用于流量计充电,其输出为7.2V。在电路中,限流电阻为47Ω(R8、9、10、11),控制比较电阻为24.9KΩ(R15、22、29、43)。 故障现象:充电时间短
解决方法:该问题主要反映了充电器给电池充电时,在短时间内充电指示灯(绿灯)就出现闪烁(不在充电),使得被充电池不能充满。当遇到这种问题时,只要将电阻R15、R22、R29、R43再增加2 KΩ就可解决问题。
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七. JDY系列压力计
1. 故障现象:不采点(不工作测试)
解决方法:该问题重点检查电源通道是否正
常,通过YHF-2压力回放仪检查看其是否有无工作电流。
①. 检查电池组是否满足工作电压要求; ②. 检查电源线是否开焊;
③. 检查N1或N2电源模块(MAX667)是否有
5V电压输出;
④. 检查C1滤波电容是否开焊或损坏; ⑤. 检查单片机的4MHz晶体是否损坏; ⑥. 检查表晶是否损坏;
⑦. 检查其它与5V有关的部分是否有短路现象。
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2. 故障现象:不能进行数据回放通讯
解决方法:在回放仪正常情况下: ①. 检查与通讯有关的插座及导线是否接触不良
或开焊;
②. 检查单片机的4MHz晶体是否损坏; ③. 检查单片机是否损坏。
3. 故障现象:压力测试值偏差大
解决方法:
①. 检查压力校对表及量程是否正确; ②. 检查压力传感器是否性能稳定; ③. 重新标检压力计。
4. 故障现象:压力测试值乱跳,同时温度测试值
也乱跳,并为-200℃ 以上
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解决方法:该问题一般发生在模数转换器
处。
①. 检查模数转换器的2.4576MHz(或4MHz)晶体是否损坏(可用示波器检测波形); ②. 检查模数转换器(AD7714)是否损坏;
5. 故障现象:在测试中,常温测试数据正常,但
到了50℃以上测试时,测试的压力值和温度值就出现了混乱
解决方法:该问题主要是模数转换器(AD7714)性能变差所致,需更换。
6. 故障现象:在测试中,测试只测一个点,或不
测点。用YHF-2回放仪检查时又正常
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解决方法:该问题主要是上电时不正常所致。
①. 清理压力计电池管和主机外套管螺纹上的油泥;
②. 保证电池组电压充足;
③. 检查C1电容接触是否可靠,尽量加大其容
量。
7. 故障现象:在测试中,测试时间未到就停止了
测试 解决方法:
①. 检查测试时间表是否正确; ②. 检查电池组电压是否正常;
③. 检查模数转换器的2.4576MHz(或4MHz)晶体以及表晶是否损坏。
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8. 故障现象:在测试中,测试一口井资料被分成
了几口井
解决方法:该问题主要是出现了多次上电,或晶体出现了间歇工作所致。
①. 检查电池正极相交插头或压力计上的插孔是否磨损;
②. 检查模数转换器的晶体及表晶是否正常。
9. 故障现象:压力计的时间表或压力校对表不能
传输,但可接收测试数据 解决方法:该问题主要是存储器不正常所致,需更换。
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