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提高常压炉热效率

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第28卷第13期 2012年7月 甘肃科技 Gansu Science and Technol ,0Z.28 No.13 以,2012 提高常压炉热效率,节约燃料用量 李 锋,宋新路,翟九鸿,赵雪萍 (兰州石化公司炼油厂,甘肃兰州730060) 摘要:针对兰州石化公司5.0Mt/a常减压装置常压炉热效率低的问题进行了分析,其主要原因是烟气量大、排烟温 度高。就此,采取措施进行优化操作,提高换热终温,减少烟气排量,并对空气预热器进行改造,降低排烟温度,从而 提高了加热炉热效率,降低了燃料消耗。 关键词:排烟温度;热效率;换热终温;烟气回收系统 中图分类号:TK229.6 5.0Mt/a常减压装置采用“初馏一常压蒸馏一 减压蒸馏”工艺流程,为燃料一润滑油型常减压蒸 馏装置,常压加热炉采用双室立管箱式炉设计,采用 率低于90%,由于加热炉运行情况直接关系到装置 能耗高低,其燃料消耗占装置总能耗的70%~ 80%,因此,提高常压炉热效率,对装置节能降耗有 重要意义。 热管式空气预热器回收烟气余热。设计效率92%, 装置利用“窄点”技术对换热流程进行了优化设计, 原油进加热炉人口温度(即换热终温)设计为 305℃。该装置于2003年8月建成投产,处理量500 ~1 常压炉热效率低的原因分析 统计201 1年1~6月份常压炉检测数据见 表1。 645t/h,操作平稳,产品质量稳定,但常压炉热效 表1常压炉l一6月份检测数据 由表1可以清楚看出常压炉运行情况和理想状 态的差距: 由上述分析可知,常压炉排烟温度太高,是常压 炉热效率低的主要原因。 造成排烟温度高的原因分析如下: 1)常压炉排烟温度高主要是因为实际加工原 油性质与设计差异较大。换热终温(即常压炉进料 温度)日常只能达到294oC左右,远低于设计值 305 ̄C,要保证常压炉总出口温度不变,加热炉消耗 1)一氧化碳含量除了2月份常压炉有一点超 出指标范围,其他都在指标范围内,且远远低于指标 值,说明不完全燃烧损失正常; 2)过剩空气系数虽然有部分不合格,但检测值 都在指标范围左右小幅波动,过剩空气系数基本可 控; 燃料增加,排放的烟气量也相应增大,常压炉出口温 度控制360qC,换热终温下降1 1℃,燃料消耗量和烟 气量约增加20%; 2)装置设计时,对流室加热的蒸汽为0.3MPa 3)表面温度有一点不合格,其他都在指标范围 内,加热炉散热损失正常; 4)排烟温度都远远超出了指标范围,排烟温度 平均值185 ̄C(剔除2月份301℃值),比控制指标低 乏汽,而实际生产中为1.0MPa蒸汽经减压阀减压 后进入加热炉对流室,蒸汽加热后的温度相同,都 为400oC,由于1.0MPa蒸汽温度高,含水少,因 45 ̄C。热效率全部低于指标值,若降低排烟温度到 控制范围内,常压炉热效率最少可提高2%,优化空 问很大。 此,对流室烟气取热比设计值减少,烟气排烟温度 第13期 也会上升。 李锋等:提高常压炉热效率,节约燃料用量 39 烟气量增大而对流室烟气取热量降低,排烟温 度升高,造成常压炉热效率低。 2采取的措施 2.1 提高换热终温。减少烟气排量 常压炉进料换热流程如图1所示。 !!! — 枷唬#H .线 1) 栩成 ~中(1) 栅麻油常一线|】) 图1常压炉进料换热流程 为提高常压炉人炉温度(即换热终温),可提高 与其换热的各热源温度或流量,但在实际操作中,各 侧线抽出温度与装置平稳运行和产品质量密切相 关,各侧线温度不能大幅波动。要提高换热终温,只 能从调节热源流量来实现。 目前,常三线出重柴油,减压系统减三线、减四 线出催料,减五线和减底油合出渣油。对于有质量 控制的侧线,在原油性质一定条件下,温度和流量稳 定,才能质量合格。 由此可知,要提高初底油换热热源流量,可采用 提高常二中和减四线流量来实现。 2.2烟气回收系统改造。降低排烟温度 2008年装置技术改造,常压炉对流室增加炉 管,以提高对流室取热量,但由于位置,仅增加 了5排管线,效果不明显。2011年7月装置对常压 炉空气预热系统进行了改造,以实现降低排烟温度, 提高加热炉热效率。 常压炉预热系统在高温段新增加串联1台扰 流子换热器,在紧贴原热管换热器侧面新增2台 热管换热器,并更换原热管换热器内部结构、换 热元件。烟气水平引出再下行进入扰流子换热 器,出扰流子后水平进入并联的新增热管换热器 及原改造热管换热器,再进入引风机;空气由鼓 风机送人并联的新增热管换热器及原改造热管 换热器,然后经扰流子进入常压炉助燃。通过增 加换热面积和提高其换热效果,降低加热炉排烟 温度。 改造后流程如图2所示。 图2 常压炉改造后空气余热系统流程 3 效果 3.1 提高换热终温效果 在满负荷生产条件下,装置将减二中回流流量 逐步增大,在保证生产平稳,产品质量合格条件下, 减二中回流量从原来200t/h可提高到230t/h,为了 保证渣油质量合格,减二中回流量提高后,减四线流 量必须适当增高,减四线从原来的35t/h可提高到 45t/h。 这样调节,换热终温由原来的294 ̄(2可提高到 296℃,提高了约2 ̄C,控制常压炉出口温度为360oC 时,燃料气用量和烟气生成量约降低3%。 此种方法操作难度大,减二中流量增大,减二中 以上侧线收率下降。对减压侧线不进行质量控制时 可采用。 3.2烟气系统改造效果 统计常压炉空气预热器改造前后,常压炉运行 情况见表2。 表2改造前后数据统计及对比 注:改造前数据为2011年1~6月检测值均值,改造后 数据为2011年8月检测值。 从表2可看出:改造后排烟温度比改造前下降 47 ̄(i;排烟损失下降了4.35%。排烟温度138 ̄C,达 到指标≤140 ̄(2。热效率达到了92.7%,比改造前 提高了4.5%,比指标要求的91%提高了1.7%。 估算加热炉改造后,节约燃料量如下: 改造前,常压炉消耗燃料量约3500Nm /h,燃料 低发热值标定值为50.662MJ/Nm,改造前后常压炉 热效率分别为88.2%和92.7%;认为常压炉改造前 后满负荷正常运行所需热量相同,瓦斯性质不变,设 改造后瓦斯用量为W,则有: (下转第l7页) 

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