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核电厂主泵振动报警诊断与治理

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・38・ 小番柱采 核电厂主泵振动报警诊断与治理 李 振 (福建福清核电有限公司,福州:350300) 摘要:介绍某核电站主泵振动报警现象,对主泵的振动总量进行了对比,研究主泵泵轴频率特性.分析轴心轨迹 对振动波动原因进行了探讨,诊断出主泵振动报警的原因。分析表明,主泵泵轴振动报警是由于工频和半频幅值较 引起的,主泵泵轴存在残余不平衡,且有较大的半速水膜涡动。提出两个治理方向,结合振动报警的实际情况确定DI 大轴封水流量的治理对策,结果显示此一对策有效、易行,振动报警现象消失。 关键词:核电站用泵中图分类号:TH311 主泵振动频谱分析轴封水 文献标识码:A 己I-J I 言 核电站反应堆冷却剂泵(下文简称主泵)是一回 路的心脏,其运行性能的优劣直接关系到高温、高 压、高放射性的核反应堆能否安全稳定运行。振动 是主泵转子系统关键问题之一…,是关系主泵能否 长期稳定运转的一个重要质量指标。本文针对某核 电 导 电站主泵振动报警现象,进行了诊断和治理,给出 一个解决问题的对策。 1 概况 1000 MW压水堆核电机组的主泵额定转速为 1485 r/min、电机额定功率为8000 kW、额定电压 为6.6 kV。图1为该主泵结构和振动测点布置示意 图。如图1所示,主泵为立式泵,轴系由泵轴、中 间轴和电机轴组成。整个轴系在径向方向由3个径 向导轴承约束。主泵泵腔内l5.5 MPa、290 oC的放 至振动数据采集器。 主泵的每个振动测点设置高报警和高一高报警 射性水经过三级轴封降至常温常压。主泵振动监测 包括电机振动和泵的振动监测,从上至下依次布置 电机框架振动、电机轴振动、泵轴振动监测点。每 个监测位置水平面内分别在泵I叶J口方向和其90。正 交方向布置两个传感器。电机框架振动采用速度型 两级报警信号,各级报警值设置如表1所示。当主 泵振动出现高报警时,应对报警原因进行分析,高 度监视主泵运行状况,在合适窗口对泵缺陷进行处 理,消除振动报警,以防止削弱主泵运行的可靠 性。当主泵振动出现高一高报警时,应立即停堆检 修。在该机组热试期间,l#主泵频繁 现泵轴振 传感器,电机轴和泵轴采用电涡流式位移传感器。 电涡流式位移传感器经前置放大器将轴位移信号送 动高报警,2#、3#泵未出现振动报警现象。 2017年第3期 小番柱采 ・39・ 表1 主泵振动测点各级报警值设置 位置 高报警值//an 高一高报警值/pzn 电机上机架 35 75 电机轴 250 380 泵轴 25O 380 2振动报警分析 18:56:58 18:58:01 l8:59:o4 19:0o:07 19:01:1 1 2.1振动总量分析 (a)l#主泵 图2为机组热停平台(一回路冷却剂压力15.5 报警值 MPa、温度290 a【=)下1#主泵振动数据。从图2可以 发现,主泵电机振动比较稳定,电机轴振动约为 45~50 ,电机框架振动在1O~20 m之间,而主 I^jI-l_I J .I .^.L JI-h‘—lj lIjI^I II^^J IJ J J_^一L.上I- ..曲.1I 泵泵轴振动是不断波动的,波动范围为150—270 /zm,波动幅度达到120/zm。经查,主泵在热停平 台下,流量、进出口压力、流体温度均十分稳定。 虽然立式泵相对卧式泵稳定性较差回,易受泵组管 (b)2#主泵 道布置和泵组支承约束影响引起主泵振动超标[31, J 叫 6 5 图 2641 9 3 报警值 但从三个位置监测的振动波动情况来看,主泵电机 框架上部探头振动非常平稳,且电机轴振动亦平 稳,只有主泵泵轴波动较大。由此可见主泵泵轴振 室 动波动是由泵轴自身波动引起的,非泵组框架约束 妇 4—4及管道外力变化引起。 j 16:51:17 16:52:16 16:53:15 16:34:04 (c)3#主泵 同一机组3台主泵泵轴振动总量对比 泵振动情况来看,并未发现1#主泵泵轴振动大于 其他两台泵在测点位置上振动的现象。由此可见, 主泵在一回路的布置位置与主泵泵轴振动并无联 系。 图2主泵振动趋势图 2.2频谱分析 每台M310压水堆核电机组配备3台主泵,分 2.2.1频率分布 别布置在3个回路上。图3为同一机组3台主泵同 对l#主泵和2#主泵振动信号进行频谱分析, 时运行时泵轴振动总量对比情况。从图3中可以发 频谱如图4所示0从图4可见,1#主泵和2#主泵 现,l#主泵泵轴振动在150~260胂范围内波动, 振动的第一优势频率均为25 Hz 为主泵的工频; 2样主泵泵轴振动在50—130 范围内波动,3#主 第二优势频率约为l2 Hz,为半频。其他频率成分 泵泵轴振动在70~150/zm范围内波动。对比3台 主要为额定转速的整数倍频,如50 Hz、75 Hz等, 主泵振动总量可以发现,3台主泵泵轴振动总量均 但幅值非常小,相对工频和半频的幅值可忽略不 呈现波动现象,1#主泵泵轴振动平均水平大于2# 计。对3#主泵进行频谱分析,发现也是如此。由 和3#主泵,波动范围也大于 和3#主泵。3台 此可见,这种三轴承结构主泵的振动频率主要为工 主泵的压力、温度和流量均相同,再从其他机组主 频、半频。 ・40・ 2oo 16o 小番被采 2.2.3振动波动分析 2017年第3期 从图3中可发现3台主泵的泵轴振动均是波动 的,其中1#主泵泵轴振动波动范围最宽。对一段 时间内1#主泵振动值最大和最小时进行对比频谱 分析,主要优势频率及幅值结果如表2所示。从表 2中可见,泵轴通频值最大和最小时,工频幅值几 20 40 60 80 loo 120 140 160 l8O 20o 耋120 80 40 O 频z ̄/Hz (a)1群主泵 乎不变,工频的幅值之差小于10 m,而半频的幅 值之差超过75 。再仔细观察电机轴通频值和各 分频值发现,通频为62 m时的工频幅值略小于 通频为50肛m时,通频为62/.tm时的半频幅值却 大于通频为50/zm时,由此可知半频幅值对通频 幅值的影响甚至超过工频对通频幅值的影响。从电 童 机轴和泵轴通频、半频的分析可知,半频幅值的变 化对通频幅值的变化影响非常大,振动通频值波动 主要是由于半频幅值变化引起的。 表2主要优势频率幅值对比 20 4O 6o 80 10o 120 140 16o 180 200 频率/Hz (b)2#主泵 测点 统计值 通频gm 半频/gm 工频gm 电机轴 最小值 最大值 最小值 最大值 5O 62 15O 262 l 4 8 86 35 34 lO9 l16 图4不同泵频谱特性对比 泵轴 2.2.2振动均值分析 对比图4(a)、图4(b)可以发现,1#、2#主泵的 工频幅值分别约为l10 、25/.am,l#、2#主泵的 2-3轴心轨迹 半频幅值分别约为70p,m、15 p,m。图5为1#主泵 多次频谱分析中半频幅值较小时的频谱图。比较图4 (a)和图5可发现,两图中的主要频率均只为工频和 半频,两图中工频幅值相近,均在1 10p,m左右。观 察其他频谱数据也发现工频幅值非常稳定,且1# 主泵始终大于2#主泵。联系图3(a)、图3(b)可发 现,1#主泵泵轴振动总量的均值大于2{}主泵,由 此可见,主泵泵轴振动总量均值水平的高低主要由 工频幅值大小决定。 2oo 160 图6为1#主泵泵轴振动监测点的时域波形图 及轴心轨迹图。图6左边是泵轴振动监测点两个互 成90。探头的时域波形图,图6右边是两个探头合 成的轴心轨迹。从时域波形图中可以发现,两个监 测点的峰值是一大一小依次交替出现,结合上一小 节分析可知,大峰值为半倍频幅值和工频幅值叠加 影响,小峰值主要为工频幅值。从泵轴轴心轨迹形 状来看,其轨迹为不同半径的圆,且圆的直径一直 是变化的,轨迹圆最大半径约为125 p,m。这与图 2和图3(a)中振动最大值在250/xm附近波动而不 是一直出现的现象是一致的。从轴心轨迹可以看 出,泵轴处于不稳定的涡动状态。 量120 80 §¨8量 8 、 /、,、/,\/、八.一八..八一y 1 404 x40 要一O 二 0.O8 O.16 O.24 0.32 0.4 0.48 20 4O 6O 80 1oo 120 140 160 180 200 频率/Hz 图5 1群主泵另一时刻频谱特性 图6轴心轨迹图 2017年第3期 小番柱采 ・41・ 该主泵为三轴承式主泵 ,电机上框架监测点 和经济代价考虑,在线调整轴封水不需要机组停 处和电机轴监测点处为电机油润滑滑动轴承,泵轴 堆,更易实施,经济代价较低,因此振动报警治理 下端靠近叶轮处有一个水润滑导轴承。根据泵轴的 首先应从调整轴封水流量方面人手。 频谱特性中存在半频特性和泵的轴心轨迹涡动特 经查询主泵轴封运行参数,主泵报警时其轴封 性,可推测泵轴系存在半速涡动,其涡动可能为油 水流量约为2.1 t,}l,因此决定尝试将主泵的轴封水 膜涡动或者水膜涡动。根据图2中电机轴和电机框 流量提高。图7为轴封水流量调至2.5 t/h后,l# 架监测点振动较稳定现象与表2中电机半频率幅值 主泵的振动趋势。由图7可见,轴封水流量加大 非常小,可以推测电机存在油膜涡动可能性较小, 后,泵轴振动由250 m降至200 m左右,振动 因此,推测泵轴振动不稳定主要是由水膜涡动引起 报警现象消失。 的。 4结语 3振动治理 本文对某核电厂主泵振动报警情况进行了简要 根据振动频谱分析可知,1撑主泵振动主要由 介绍,对主泵的振动总量进行了对比,研究了主泵 工频和半频构成。只要两个频率成份中任意一个频 泵轴频率成分;对主泵振动波动进行了频率幅值对 率的幅值减小,振动总量就能减小。根据振动相关 比,观察了主泵泵轴振动的轴心轨迹。基于对这些 经验,工频主要由转子自身残余动不平衡引起【5】, 数据的分析,诊断了主泵振动报警的原因,最后提 需要停机才能处理。根据2.3章节可知,振动波动 出了两个治理方向,结合振动报警的实际情况制定 主要是由于水膜涡动引起的。该主泵轴系三轴承约 了振动治理方案,本文得到的主要结论如下: 束式,轴封水对泵轴振动有重要影响,可考虑调节 1)主泵泵轴振动的优势频率为工频和半频, 轴封水抑制泵轴波动。 主泵报警主要由这两个优势频率幅值较高引起。 从图3中1#主泵报警现象来看,报警不是一 2)主泵泵轴存在半速水膜涡动。对于转子的 直存在,而是频繁闪发出现,只要振动总量略微降 水膜涡动,调节泵轴的轴封水流量可抑制涡动幅 低,振动报警现象即可消失。因此上述针对工频和 度,解决主泵泵轴振动闪发报警问题。 半频的两个治理方向均可行,但从实施的难易角度 参考文献 5oo 【1】任朝晖,陈宏,李鹤,等.某核电站主泵转子一轴承系统碰摩 450 故障分析[J】.振动、测试与诊断,2006,26(3):171—175. 400 [2】胡大干,孙忠志.核电厂海水循环泵组振动分析及处理【J】. 350 量300 水泵技术,2012(1):4o_43. 250 报警值 【3】袁少波,陈志高,郭龙章,等.秦山第三核电厂1#机组3#主 2oo 泵振动处理[J].核动力工程,2015(5):108—110. 150 坼 【4】吕群贤.反应堆主泵现场动平衡[JJ.核动力工程,2002,23 10o (3):63-68. 5O 【5]杨璋.三轴承支承主泵振动特性研究[J].核动力工程,2015 O f3):84—87. 14:43:04 141:43:17 14:43:3l 14:43:44 图7加大轴封流量后l#泵振动 (本文编辑唐丽丽) (收稿日期2017—03—21) 

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