6 鲁 …。。 提高水解沉铟铟富集渣回收率的生产实践 安嘉,枥季冬,张蕊,张文天,杨亚军 (两南豫) 公rd,¨ 济源454650) 摘要:本文阐述了影响氧化锌系统铟富集渣回收率的主要因素,并提出相应的解决措施,铟富集渣回收率由原来73 提高至80 以上,而且有效提高了钠富集渣品位,降低系统主金鸽锌的流失,提高小金圬锢的回收率,并达到提高氧化 锌的处理能力有效的提高 关键词:氧化锌;铟富集渣;水解;铁 中图分类号:TFSI 8 文献标识码:A 文章编号:1oo2~5i165(2017)16-(}I)38一! Production practice of increasing recovery rate of indium concentrate enriched by hydrolysis AN Jia,YANG Ji dong,ZHANG RuilZHANG Wen-tian,YANG Ya—iun (}{CI1311 Yuguang Zim lndustl。y Co.Ltd,Jiyuan 454651I,China) Abstract:This paper expounds the 1113iI]factors influel”ing the r0t ()very rate 0f in【tium rich sl lg Zinc Oxide systenl .I11 L{ put forward the correspondinhg 11lea d,tires,indium rich dag Fe e overy rate improved fr0111 73%to 11101・c thaI1 8(J ,but als( .in1prove the mdium ricb slag gratte,rt2t][1CC system ii]ai/ ̄zjn‘、loss improve the roco'v cry rate 0f sn 】】l1]&t ll 1】Miu¨1and t() .illlprove the Zinc Oxide’s ability“)eff ̄ctively inlprove the treatn1el】t Keywords:Zinc Oxide;indium elwiched slag;hydrolysis;irmt 某厂氧化锌新系统于2011年12月投产,至今虽部分指 标得到了明显改藩,但铟富集渣回收率和渣品位还是与行业 先进水平差距较大,唧收率低渣量大,制约了下道T序精铟 的生产,同时也造成钢富集渣中其它有价金属的流失 。 针对以上问题,该厂对影响铟富集渣回收率的冈素进行 研究,并反复工业试验,通过对氧化锌系统的工艺进行优化, 途 。 表1 201 6年1—3月份铟金属损失分布表 序号 1 影响因豢 中浸淤返1 系统 铟金属量 855 盯分比(%)累计盯分比 (%) j2 29’ . 时现何设备进行改造来提高置换前液的含钢量,通过对中和 剂加入方式和搭配比例进行进一步优化细化,提高氧化锌置 换工序处理效果,减少渣等物料带走的铟金属量,提高氧化 锌铟富集渣品位减少渣量,在提高回收率的同时为精铟生产 创造条件,最终取得了一定的效果。 2 3 4 5 6 7 铅渣含铟 还原淤 高酸滤液返 主系统 铽化锌l}l 其它 合|l 360 24f)2 22.02% 1(J 2l‘ 74.31% 84 53・,“ 167 l4.69% 99 22% 11 f】 ll 7l‘ 1.2 1635 0 07% 【】『_f】【】’ l1)f)O0% I【】I)(11)% 1 生产现状 1-1 对影响铟富集渣回收率的综合因素进行分析 该厂的整个生产系统中,氧化锌钢金属元素损失的分们 悄况如F:由于运行速度慢导致返主系统的中浸底流、铅渣 带走的铟、还原渣带走的铟、高酸滤液返主系统带走的铟、 469%.…s ‘ 化锌中上清等各类渣以及液体带走的铟金属等6部分组 成,物料分布表1所示,由2016年卜3月的统计数据可看 出,中浸底流返主系统中带走的铟金属占铟金属损失量的 * f’ 汁 一 r Y州 艘 撒 ‘J: . 一 52%,因此降低各渣类损失的铟是有效提高镏回收率的主要 { r j 图1铟金属损失饼分图 收稿日期:201 7-08 2生产因素调整及结果分析 针对前而讲述影响因素,本文主要针对以上影响钢回收 率冈素的主要方面进行理论分析调整,具体如下。 作者简介:蚤嘉,男.学士学位,冶金助理工程师。研究方向:湿法炼锌 领域 38世界有色金属2017年8,9下 厂绿厶匕濂 ̄_FI?' Pllt-llPrqLJ 2_1提高沉铟前液合铟的调整与控制 该厂低酸浸出做槽工艺为将高酸滤液作为底液,通过 C 40 4【】 40 4() 浓密机底流排放中和高酸滤液酸度,直至酸度降低至3O一 40g/l。低酸做槽过程中,中浸浓密机底流液固比较大,底流 含中浸上清较多,致使低酸做槽时,宴际进入低酸槽的中浸 渣量较少,将中浸底流利用压滤机进行压滤,利用高酸滤液 浆化后再送至低酸槽。这样进入低酸槽的渣量将大大增加, 沉铟前液含铟就可以得到提升。 该厂氧化锌工序将原有工序上加入中浸底流压滤工序, 并进行工业实验。实验过程中浸底流压滤操作为:将中浸 浓密机底流利用压滤机进行压滤,每压滤一板中浸底流,压 滤机浆化槽内进入lore 高酸滤液,将渣卸至浆化槽之后进 行浆化,确保浆化后矿浆酸度大于40g/1,防止铟金属沉矾, 一图2不同实 铟绵品位柱状图 槽低酸进入6板中浸压滤渣,最后用中浸底流将酸度调整 图2可知,B组铟绵含铟最高,平均为O.9%,C组最低 平均为0.71 3%,与原用纳米氧化锌沉铟数据相比差别不大, 至30—40g/l,如表2所示。 均满足铟绵品位大于0.6%的要求,说明高品位氧化锌可以 表2 底流实验结果统计表 翻期 2 21 替代纳米氧化锌使用。在还原车间进行了加入烟灰的实验, In(%) f)()16 渣样名称 Zn(%)H,O(%)}渣 3 89 23 l Pb(%) 38 5 观察烟灰加入。对还原后液含Fe”、含酸的影响。 2.22 2 23 铅渣 铅渣 3.78 3 84 22.6 1 9 86 37.9 38 2 0.013 [】()14 表4还原加入烟灰试验结果 序号还原前液加入烟灰还原前液还原靥液还原盾液含 含H+(g/ 袋数 含H+(g/含Fe’ (g/Fe”指标(g/ 1) l 23 1 5 胁胁 撇 6^6 J 液 2.24 2 25 铅渣 铅渣 钳滴 3.79 3 83 20 5 24.9 39 1 37 5 0,O13 (J【】ll 均值 味上艺均flfi 3.826 3 73 22.192 21 68 38.24 38 65 0:0134 (1(…78 1) 1 6 1) 0 5U 1) ≤3 2.2解决中和剂含杂高的制约稳定铟富集渣品位 为了能在保证铟绵品位的情况下,降低生产成本,外购 一捌 粥 2 3 25 24 2 2 15 l5 0.78 (J 67 4 26 2S 2 2 16 16 0.88 0 79 部分含锌70%左右的氧化锌进行实验,称为高品位氧化 由表4可以看出,在还原加入烟灰不会对还原后液指标 锌,来替代纳米氧化锌。将三种氧化锌互相搭配制定三种搭 H" 鸺"刚 配实验方案:A方案1袋烟灰+高品位氧化锌;B方案1.5 产生影响,每槽置换前液在还原时加入1—2袋烟灰,降低置 换前液酸度,并且加入烟灰以后置换前液酸度控制在15g/1 左右。将酸度降低后的置换前液,用高品位氧化锌代替一半 纳米氧化锌进行中和做槽,铟富集渣品位也有所提升,有利 于提高铟富集渣回收率,保证中和剂加入速度并提高其反应 速度,避免过量加入,提高铟富集渣品位。 袋烟灰+高品位氧化锌;C方案只加高品位氧化锌。三方 案各做5槽。与沉铟做槽一样具体为:做槽温度65—75℃, 根据前液酸度控制次氧化锌及高品位氧化锌加入量,分3次 缓慢加入,做槽时终点pH值控制在4.0—4.5,反应2—3h后 进行压滤。实验数据表3所示。 表3实验滤液、铟绵含铟情况 方案 3结语 综上生产实践表明,该厂湿法车间通过将中和剂浆化后 稳定加入系统、合理搭配中和剂加入比例以及中浸底流进行 前液日期 In,m后液Inmg/l ,g/1 z 铟 :% H 0 68 (1 73 6爿1O 6 {11 A 23O 27【I 6.2 7 1 17.24 17 39 38.7 4() 压滤后,有效提高了铟富集渣的回收率,通过实践连续三个 月铟富集渣回收率提高至80%以上。以上生产控制手段的 提高有价小金属的回收率,对同类企业有一定的借鉴意义。 四 61月12 6川13 260 26{) 7 7】 17.54 1 5 43 0.78 f)9 40 4f】 6月14 l1卣 6月15 6 16 270 258 210 250 7.2 6.92 8 7 22.34 17 988 20.05 1 5 81 0.7 ()758 0.85 (J 92 4O 39 74 4O 4【) 6月17 6月18 280 310 3.7 6 3 16.4 15 78 0.92 ()99 40 4() 6月19 均值 270 264 7.3 6 46 20.15 17 638 0 82 0 9 40 40 【1】 梅光贵.温法炼锌学.中南大学出版社,2001,419 2017年8月下世界有色金属39