圈机器人技术 ROBOT TECHNOLOGY I J:华数机器人rI动搬运系统l▲作站没j【, 重庆城市职业学院信息工程系杨江领杨文淘袁志会 摘要:本文是介绍华数HsR1R 608工业机器人自动搬运的控制原理与设计思路,将华数HsR_‘IR㈨8工 业机器人与三菱FX2N一32MR—D PLC结合,设计自动化生产线的应用解决方案,对外围设备的选择及PLC 程序的编写设计,该工作站具有简便操作、安全、稳定等特点,在自动化行业中节约人力资源,减少人工的 工作强度,保证生产线顺利安全的运营。 关键字:_r-,2k机器人;自动化生产线;PLC 《5l舌 料搬运至加工处,机器人在加r安全距 随着中国的人力劳动成本愈来愈 高,在汽车、机械、冶金、电子等行业 使用机器人替换昂贵的人力劳动来搬运 离外等待物料加工,等待物料加lf:完成, 机器人再次夹取物料放置与挡块处,搬 运完成,挡块电磁线圈得电,并启动传 送带电机,物料进入下一个装配站进行 装配。上下料流程框图如图2所示。 物料趋势也愈演愈烈, 业机器人是面 向工业控制领域的多关节机械手或多自 由度的机器装置,与人比起来有诸多优 点,可替代人工在某些单调、频繁和重 复的长时间、危险、恶劣的环境下作业。 图1整体布局图 T业机器人与PLC的充分结合,非常显 著的提高了自动化生产线的生产效率和 安全性。 2.1设计要求 上电之前T作站应处于以下状态: 物料传送系统上无物料、机器人松开手 爪、机器人在初始位置。设备检查完毕 2系统工作站控制设计 1二业机器人自动搬运工作站由华 数HSR。JR 608工业机器人本体控制系 统、j三菱FX2N一32MR.D PLC控制系 统、物料传送系统、按钮操作盒以及显 示指示灯等四部分组成。整体布局如图 1所示。 后,按下启动按钮,系统开始运行,并 且亮起绿色的指示灯,上料机把物料放 置于物料传送带起始处,1号光电传感 器检测到有物料,启动物料传送带电机, 物料传送带将物料传送至搬运起始处 时,被挡块挡住同时2号传感器检测到 有物料,传送带电机停止,机器人将物 56 I智能机器人 }NTE L LG E NT ROBOT,、n 《智能机器人》June.2018 O 瑚 瑚 1 2 3方寨设 } 3.1系统框图设计 机器人上搬运工作站以三菱FX2N.32MR.D PLC为控制 核心,以传感器、启动按钮、复位按钮、上电按钮、继电器 传送带电机、指示灯作为三菱FX2N.32MR—D PLC的输入输 硬件,上料系统与l一菱FX2N一32MR.D PLC之间通过连接 表2工作站与PLC输入输出地址及变量定义 输入(x) l输出(Y) 变量定义 指示灯绿 甲 I I ● 指示灯黄 指示灯红 传送带电机 挡块线圈 点传送信息:机器人通过机器人接口与三菱FX2N.32MR.D PLC之间传送信息,如罔3所示。 ● ● I机器人程序启动 机器人报警 机器人使能伺服 机器人停止 机器人开始搬运 l I X10 l加工站工作完毕 操作系统 : 操作对象 : 翟序设计 叵! : 日地0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 困Ⅺ . Ⅺ J.1 I 块 :L——— ; i : 图3系统框图 华数 业机器人的指令在运动程序中主要分为四类:运 动指令、信号处理指令、流程控制指令和运算平移指令。编 i i : 写华数机器人的运动程序时根据机器人在生产线的范围内动 作,确认机器人的动作运行轨迹,按照机器人运行的动作轨 迹编写程序。程序如下: PROGRAM;主程序 3.2接口配置 .义钮钮钮钮触蝴锄椭鼬撼撼撼龇搬虹一一一 一一一一一一 膀啡 MOVJ P0,V50,Z0;机器人T作原点 DOUT OT<5>OFF;机器人搬运完成信号清除 LAB1:标签1 WAIT N<4>ON;机器人等待PLC发 开始搬运信号 IWAIT IN<l>OFF;机器人手爪松开 LAB2:标签2 HIO.1011N和.HIO.1021N是华数机器人HSR-JR 号 2, m , 608 的I/O专用接口,接口功能都是固定的。例如X0.4为高电 平的时候机器人就启动,开始运行机器人程序。一HIO一101 IN 和一HIO.1021N是机器人的通用接口,由用户自已定义功能, 例如将.HIO一101 1N的Y0.7作为气爪旋转功能,当Y0。7口为 高电平的时候那么,气爪将旋转至指定位置,如表l所示。 MOVJ P0,V50,Z0;机器人工作原点 WAIT OT<I>OFF;机器人手爪松开 表1机器人输入 输入 插头 输入地址 变量定义 松开到化感 应器 输出(Y) 插头 输入地址 变量定义 YO.O MOVJ P1,V50,Z0;机器人移动到P1点 MOVJ P2,V50,Z0;;机器人移动到P2点 MOVJ P3,V50,Z0;;机器人移动到P3点 DOUT OT<0>OFF;机器人手爪夹紧 DELAY T 1:延时1S 夹紧 松开 运行r 夹紧到位感 应器 旋转到原化 Y0.1 ”.HIo一 ”一H10. Y0.2 1Ol1N 旋转到位 程序启动 1O21N Y0-3 Y0.4 Y0.5 Y0.6 Y0.7 伺服已接 通 MOVJ P4,V50,Z0;机器人移动到P4点 MOVJ P5,V50,Z0;机器人移动到P5点 MOVJ P6,V50,Z0;机器人移动到P6点 DOUT OT<I>ON;机器人手爪松开 DELAYT 1:延时1S 人报警 人停止 开始搬运 搬运开始 搬运完成 作业原点 旋转 3.3机器人接口 PLC输入输出(I/O)接口根据搬运系统 1 作站的要求 传送带的启停与加工站的运行与停止都要采用PLC来控制 三菱FX2N.32MR—D PLC如表2所示。 MOVJ P7,V50,Z0;机器人移动到P7点 DOUT OT<5>:机器人向PLC发出搬运完成信号 MOVJ P8,V50,Z0;机器人移动到P8点 (下转60页) 57 I智能机器人 ■建横与仿真 Modeling and Simulation 比例系数,随着时间的推移工人工资不断上涨,P 也是呈上 涨趋势。 简单化函数,假设管理每台机器人的平均管理成本近似 等于管理每个员工的平均成本,即md=P 。 P 表示员工的平均福利费用,是企业按工资总额的一定 比例为员工提供的如生活困难补助、防暑降温费、职工异地 安家费等支出。P 在整个劳动力成本中所占比例很小,而且 历年没有太大变化,因此可视为一常数。 p4表示员工的管理成本。员工是一个企业的基本,企业 要想获得较大的经济利益,高素质的员工必不可少。作为企 业的管理层,要面对产线丁人的维权、离职、丁伤、人身意 外及教育培训等一系列问题,因此管理成本必不可少。p4 ̄k4/x, 转换为时间t的函数又有:kl(1一I】,)‘+kl(1一n。) (1-5%) /10一k3(1+0 2) 一九[k3(1+n 2) ]_ks(1+Q 3) =p3一mj-m3一m5; 具体到每个企业,代人工人工资,所要购买机器人的价 格等所有已知数据,求出时间t,就可得出机器人替代劳动力 的大致时间为n+t.1。 5结论 “lT业4.0”、“中国制造2015”各种政策的相继出台 l(4为管理层员工的工资,x为管理产线员工的数量。 P 表示企业招聘新员工的招工成本。近年来“民工荒” 的延续及历年来年底离职率的增加,导致企业招工难,招工 的成本也是逐年增加。每个企业招工难度不一样,成本也不 相同。p =k5(1+n,)‘,k 为基数年企业额招工成本,o 为该 企业近几年招工成本的递增速率。 表明,未来工业机器人的市场和规模都将持续增长。蓬勃发 展的机器人市场对比“用工荒”、“用工贵”的劳动力市场, “机器换人”是大部分企业转型升级的必经之路。通过模型 看出不断上涨的人工成本曲线和不断下滑的机器人成本曲线 在某个时刻交汇就是人工替代的成本临界点。 4.3模型分析 人力成本的不断上升,机器人成本的不断下滑,这两条 成本瞌线的逐渐接近是必然趋势,当在未来某个时刻两条曲 参考文献 [1】张慧,丁锦宏,马文静.工业机器人替代劳动力的可行性分析U】. 产业与科技论坛,2017(6). 线形成“交叉点”,则意味着机器人替代劳动力的条件已经 成熟,即M=P。 [2]张慧,马文静.高职院校开设工业机器人专业的思考Ⅲ.江苏 工程职业技术学院学报,2017(2). [3]董冰冰.机器人替代劳动力的均衡分析ID].陕西师范大学,2015 则成本函数的模型为:m1+k1(1一n。) +m3十k2/x+m5+ kl(1—0 1) 幸(1—5%)/1O:k3(1+n 2) 十九[k3(1+Q 2) ]+p3+k4x. +ks(1+(1 ) ; 作者简介 张慧(1982一)女讲师硕士研究生研究方向:自动化控制 (上接57页) MOVJ P9,V50,ZO;机器人移动到P9点 JUMP,LAB2;跳转到标签2 END WAIT IN<4>ON;机器人等待PLC发出开始搬运 信号 参考文献 MOVJ P10,V50,ZO;机器人移动到P10点 DOUT OT<0>OFF;机器人手爪夹紧 DELAYT 1:延时1S …1刑关峰.工业机器人操作与编程[z].在线编程,2016(02) 【2]余倩.工业机器人电气控制与保养[Z].I/0接口,2017(02) 【3]周洋.自动化生产线安装于调试实训教程【M】.PI c编程,2012(09) 【4]黄志坚.机器人PLC控制及应用实例.叫.自动化生产线,2018(01) 【51邵欣.PLC与工业机器人应用U】.PLC系统与设计,2017(09) MOVJ P11,V50,Z0;机器人移动到P11点 MOVJ P12,V50,Z0;机器人移动到P12点 MOVJ P13,V50,Z0;机器人移动到P13点 DOUT OT<I>ON;机器人手爪松开 DELAYT1:延时IS 作者简介 杨江领(1997一)男研究方向:工业机器人应用 MOVJ P14,V50,Z0;机器人移动到P14点 通讯作者简介 陈帅华(1979一)女高级实验师/讲师研究方向:嵌入式教学 DOUT 0T<5>;机器人向PLC发出搬运完成信号 MOVJ P0,VS0,Z0;机器人移动到T作原点 及硬件开发 60 l智能机器人